EŞANJÖR ÜRETİM HATTINDA SİMÜLASYON KULLANILARAK DARBOĞAZ İSTASYONLARIN BELİRLENMESİ

Benzer belgeler
Sistem Modelleme ve Simülasyon (SE 360) Ders Detayları

BİR MONTAJ HATTI ÜRETİM SİSTEMİNDE OPTİMAL İŞGÜCÜ DAĞILIMININ ARENA PROCESS ANALYZER (PAN) VE OPTQUEST KULLANILARAK BELİRLENMESİ

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: END 4907

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI DERS/MODÜL/BLOK TANITIM FORMU. Dersin Kodu: END 3616

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Fizik I Physics I TR

SİSTEM SİMÜLASYONU BENZETIM 1 SİMÜLASYON MODEL TÜRLERİ 1. STATİK VEYA DİNAMİK. Simülasyon Modelleri

Yaz Stajı II (IE 499) Ders Detayları

Bilişim Sistemleri Değerlendirme Modeli ve Üç Örnek Olay İncelemesi

SİMÜLASYON-YAPAY SİNİR AĞI İLE ESNEK ÜRETİM SİSTEMİ TASARIMI

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler

ÜRETİM SİSTEMLERİ ve ÖZELLİKLERİ

SİSTEM SİMÜLASYONU

INDEX - İÇİNDEKİLER 1 - HAKKIMIZDA REFERANSLAR A - ISITMA SOĞUTMA... B - ELEKTRİK ELEKTRONİK... C - BEYAZ EŞYA... D - OTOMOTİV...

İTME ANALİZİ KULLANILARAK YÜKSEK RİSKLİ DEPREM BÖLGESİNDEKİ BİR PREFABRİK YAPININ SİSMİK KAPASİTESİNİN İNCELENMESİ

Yalın Üretim Sisteminde Malzeme Taşıma Mesafelerinin Benzetim Yöntemiyle Optimizasyonu. Kocaeli Üniversitesi, Endüstri Mühendisliği

Benzetim 13. Ders. Benzetim Paketleri ve Promodel e Giriş

Tesis Planlama (IE 407) Ders Detayları

BENZETİM. Prof.Dr.Berna Dengiz

BİR İMALAT FİRMASINDA OTOMATİK KILAVUZLU ARAÇ KULLANIMINA İLİŞKİN BENZETİM MODELLEME ÇALIŞMASI

Montaj Hatti Tasarımı ve Analizi - 5

Montaj Hatti Tasarımı ve Analizi - 3

DERS BİLGİLERİ. Yönetim Bilgi Sistemleri BBA 384 Bahar

KESİKLİ OLAY SİMÜLASYONU

Eme Sistem simülasyonu. Giriş. Simulasyonun Kullanım Alanları (Devam) Simulasyonun Kullanım Alanları. Sistem Simülasyonuna Giriş

Sandvik Coromant Türkiye

Üretim Planlama ve Kontrol (IE 307) Ders Detayları

EME 3105 Giriş SISTEM SIMÜLASYONU Sistem Simülasyonuna Giriş Simülasyon Ders 1 Simülasyon, Yrd.Doç.Dr.Beyazıt Ocaktan

Bulanık Mantık Tabanlı Uçak Modeli Tespiti

Müfredatı İNTİBAK PLANI

Ders Kodu Dersin Adı Yarıyıl Teori Uygulama Lab Kredisi AKTS IND 621 Stokastik Süreçler

Süreç Modelleme, Dinamiği ve Kontrolü (CEAC 407) Ders Detayları

Üretimin Modernizasyonunda Üretim Süreçlerinin Yenileştirilmesi insansız seri üretim

Bilgi Teknolojileri Hizmetlerinde Temeller (ISE 405) Ders Detayları

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering

TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI

SOFTWARE ENGINEERS EDUCATION SOFTWARE REQUIREMENTS/ INSPECTION RESEARCH FINANCIAL INFORMATION SYSTEMS DISASTER MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS

T.C. ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜM DERS BİLDİRİM FORMU (%100 İNGİLİZCE PROGRAM)

Balıkesir Universitesi, Endustri Muhendisligi Bolumu Bahar Yariyili

Ö Z G E Ç M İ Ş. 1. Adı Soyadı: Mustafa GÖÇKEN. 2. Doğum Tarihi: 12 Haziran Unvanı: Yrd. Doç. Dr. 4. Öğrenim Durumu: Ph.D.

SAĞLIK TEKNOLOJİ DEĞERLENDİRME (STD) İÇİN MODELLEME VE BENZETİM. Dr. Murat Günal

«Jant Kolu Arkası Boşluğunun Parametrik Tasarımı ve Optimizasyonu» «Parametric Modelling and Optimization Of The Spoke Back Side Cavity»

ProModel ile Modelleme. Benzetim 14. Ders

Synergi Gas. Gelişmiş Hidrolik Modelleme. Doğalgaz dağıtım şebekeleri için optimizasyon ve simülasyon yazılımı ARCUMSOFT

Yrd. Doç. Dr. Mustafa NİL

Öğrenim Bilgisi. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü (2000) Uygulamalı İstatistik

Optik Filtrelerde Performans Analizi Performance Analysis of the Optical Filters

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

WHO WE ARE BİZ KİMİZ B-TEK METAL

Montaj Hatti Tasarımı ve Analizi - 4

MONTAJ HATLARI 1. GİRİŞ 2. ÜRETİM SİSTEMLERİ. Arş.Gör.Murat Kansu KARACA

Olasılık ve İstatistik II (IE 202) Ders Detayları

Servis Sistemleri (IE 419) Ders Detayları

Sistem Analizi ve Tasarımı (IE 503) Ders Detayları

Optik Modülatörlerin Analizi ve Uygulamaları Analysis of the Optical Modulators and Applications

Çizelgeleme Nedir? Bir ürünün üretilmesi/hizmetin sunumu için

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

Balıkesir Universitesi, Endustri Muhendisligi Bolumu Bahar Yariyili. Yrd. Doç. Dr. Ibrahim Kucukkoc

9/14/2016 EME 3117 SİSTEM SIMÜLASYONU. Giriş. (Devam) Simulasyonun Kullanım Alanları. Sistem Simülasyonuna Giriş. Hafta 1. Yrd.Doç.Dr.

Yrd. Doç. Dr. Pınar MIZRAK ÖZFIRAT

BENZETİM. Prof.Dr.Berna Dengiz. 4. Ders Modelleme yaklaşımları Benzetim yazılımlarında aranan özellikler M/M/1 Kuyruk Sistemi benzetimi

Dr. Işılay Talay Değirmenci Dr. Öğr. Üyesi, İşletme Bölümü Bölüm Başkanı

DÖRT DAMLA OTOMATİK PRES ÜRETİMİ

Tedarik Zinciri Yönetimi

ROBOTLU HÜCRELERDE YALIN ÜRETİM TEKNİKLERİ KULLANILARAK ROBOT ÇEVRİM ZAMANININ VE VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

MerSis. Bilgi Teknolojileri Bağımsız Denetim Hizmetleri

DNC PRES CHEMICAL & EQUIPMENT

Tedarik Zinciri Yönetimi. Diğer tanımlar. Tedarik Zinciri Yönetimi Nedir? Tedarik Zinciri: Hizmet Örneği. Bölüm I Tedarik Zinciri Yönetimine Giriş

Temel modelleme yaklaşımı (1)...

Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları

Görev Unvanı Alan Üniversite Yıl Prof. Dr. Elek.-Eln Müh. Çukurova Üniversitesi Eylül 2014

BSBEEP Karadeniz Havzası Binalarda Enerji Verimliliği Planı. Faaliyet GA1.3

İleri Yöneylem Araştırması Uygulamaları Model Kullanımı

MONTE CARLO BENZETİMİ

Operasyon Yönetimi (AVM401) Ders Detayları

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

SAĞLIK SEKTÖRÜNDE MODELLEME VE SİMULASYON: HASTANE RÖNTGEN SERVİSİ UYGULAMASI

TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI

YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI - I

Quality Planning and Control

Prof.Dr. Nihal ERGİNEL Anadolu Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

SİSTEM SİMÜLASYONU SİSTEM SİMULASYONU 1 SİMÜLASYON NEDİR? BENZETİMİN YERİ?

Nesneye Dayalı Analiz ve Tasarım (SE 321) Ders Detayları

Kalite Kontrol ve Güvencesi (IE 326) Ders Detayları

Kanepe Montaj Hattının Dengelenmesi ve Benzetim Yöntemi İle Sınanması *

MONTAJ HATTI DENGELEMEDE GELENEKSEL VE U TİPİ HATLARIN KARŞILAŞTIRILMASI VE BİR UYGULAMA ÇALIŞMASI

Sistem Dinamiği ve Simülasyon

Modelleme ve Simülasyon ile Karar Alma ve Doğrulama

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

A)GENEL BİLGİLER I)TANIMLAR

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 4 Sayı: 2 sh Mayıs 2002

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ

Yazılım Örüntüleri (SE 461) Ders Detayları

Doç.Dr. Suha Orçun Mert

Graduation Project Topics

T.C. ERCİYES ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS KATALOĞU

Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü C Blok No: İncek Ankara

Envanter Politikası Belirlemede Benzetim Uygulaması

Deneyim Raporu. , Ankara, Türkiye. {gokhan.urul, gokalp.urul}@intest.com.tr. vahid.garousi@atilim.edu.tr

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

Transkript:

Atatürk Ü. İİBF Dergisi, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı, 2011 445 EŞANJÖR ÜRETİM HATTINDA SİMÜLASYON KULLANILARAK DARBOĞAZ İSTASYONLARIN BELİRLENMESİ Simge YELKENCİ 1 Semra TUNALI 2 Özet: Kesikli olay sistem simülasyonu üretim, dağıtım ve hizmet sistemlerinin performansını değerlendirmede önemli bir karar destek aracıdır. Bu çalışmada darboğaz istasyonlarını belirlenmesi amacıyla, ısıtma ürünleri üretimi yapan bir işletmenin eşanjör üretim hattında gerçekleştirilen bir simülasyon modelleme çalışması anlatılmaktadır. Çalışmanın ilk aşamasında, mevcut sistem Arena 10.0 ortamında modellenmiş ve doğrulanmıştır. İzleyen aşamalarda da, sistemde darboğaz teşkil eden istasyonlar belirlenmiş ve bu istasyonların kapasitelerini iyileştirmeye yönelik alternatif senaryolar sunulmuştur. Çeşitli deneysel koşullar altında değerlendirilen senaryolardan elde edilen sonuçlara göre en uygun çözüm alternatifi belirlenmiştir. Anahtar Kelimeler: Simülasyon, darboğaz belirleme, kapasite iyileştirme Abstract: Discrete event simulation is an important decision support tool to evaluate performances in manufacturing, distribution or process facilities. The focus of this study is to detect bottleneck stations in a heat exchanger production line using simulation modelling. In the first phase of the study, the existing system is modeled in Arena 10.0 environment and it is verified and validated. In the following phase, bottleneck stations of the system are identified and alternative strategies are suggested to improve the capacity of these stations. Finally, the performance of these strategies are evaluated under varying experimental conditions. Keywords: Simulation, bottleneck identification, capacity improvement I. Giriş Günümüz üretim ortamında işletmeler, ayakta kalabilmek ve rekabet edebilmek için çok çabuk değişen müşteri isteklerine hızlı yanıt verebilen dinamik bir yapıya sahip olmak zorundadırlar. Bu çalışmada, değişken talep koşulları altında faaliyet gösteren ve esnek iş süreçlerinden oluşan bir üretim sistemi analiz edilmiş ve bu sistemde performans iyileştirici çalışmaların gerekliliği araştırılmıştır. II. Materyal ve Yöntem İşletmeler, performanslarının düşmesine neden olan problemlerle karşı karşıya kaldıklarında, genelde hemen maliyeti yüksek çözüm alternatiflerini uygulama sürecine girerler. Fakat gerçek hayata uygulandığında, bu çözüm önerilerinin nasıl sonuç vereceği, gerçekten performansı artırıp artırmayacağını önceden tahmin etmek zordur. Bu nedenlerle çözüm önerilerinin gerçek hayatta 1 Arş. Gör., Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2 Prof. Dr., İzmir Ekonomi Üni. İktisadi ve İdari İlimler Fakültesi İşletme Bölümü

446 Simge YELKENCİ, Semra TUNALI değil de aynı davranışı sergileyen bir model üzerinde denenmesi çok yararlı olacaktır. Bu amaçla, simülasyon tekniği gerçek sistemin modelinin tasarımlanması ve bu model üzerinde sistemin davranışını anlamaya yönelik alternatif stratejileri değerlendirmede önemli avantajlar sağlayan yararlı bir araçtır. Simülasyon modellerinde üretilen çözümler deneylere dayandığı için karar vericilere, değerlendirmek üzere çeşitli alternatifler sunar. Simülasyon tekniği, birden fazla adımdan meydana gelen bir süreci kapsamaktadır. Bu adımlar; 1. Problemi Tanımlama, 2. Amaçları Belirleme & Proje Planı Oluşturma, 3. Veri Toplama, 4. Model Tasarlama, 5. Kod Yazımı, 6. Kod Doğrulama, 7. Model Doğrulama, 8. Deney Tasarımı, 9. Deney Yapma & Analiz Etme, 10. Uygulama şeklinde sıralanmaktadır. Bu çalışmada, ısıtma ürünleri üretimi yapan bir işletmenin eşanjör üretim hattında, sistemin kapasitesini kısıtlayan darboğaz istasyonları belirleme ve bu darboğaz istasyonların kapasitelerini iyileştirmeye yönelik bir simülasyon modelleme çalışması yapılmıştır. Girdi verilerin modellenmesi dahil, tüm modelleme aşamalarında ve istatistiksel analizlerde Arena 10.0 simülasyon programından yararlanılmıştır. III. Uygulama Çalışması Bu çalışmanın konusunu, ısıtma ürünleri üretimi yapan bir işletmede eşanjör ürün grupları oluşturmaktadır. Bu ürün grupları genel anlamda presleme, fırınlama, alt montaj, kaynak, ayar ve test işlemleri, paketleme gibi üretim aşamalarından geçmektedir. Temel olarak dört tip eşanjör çeşidi mevcuttur. Mevcut sistem üzerinde yapılan gözlemler sonucunda, bu dört tip eşanjörün farklı rotalar izlediği tespit edilmiştir. Üretim sürecini, dördüncü istasyon hariç, herbirinde bir işçinin çalıştığı toplam 10 istasyonda yapılan çeşitli işlemler oluşturmaktadır. İstasyonlardaki işlem sürelerinin değişkenliği sistemin rassallık kaynaklarını oluşturmaktadır. Bu çalışmada, eşanjör üretim hattının modellenmesi için gerek duyulan tüm veriler Arena 10.0 simülasyon modelleme ortamında yer alan Input Analyzer aracı yardımıyla test edilmiş ve her istasyondaki işlem süresine uygun bir dağılım belirlenmiştir. Tüm istasyonlarda kuyruk disiplini olarak, ilk giren ilk çıkar -FIFO önceliklendirme kuralı kullanılmıştır. İstasyonlar arası tampon mevcut değildir. Ayrıca yapılan gözlemler sırasında makine bozulma olasılıklarının çok düşük olduğu tespit edilmiş, bu nedenle makine bozulmaları gözardı edilmiştir. İşletmede günde 8 saat çalışılmakta ve 30 dakikalık yemek arası, 20 dakikalık çay molası ve her vardiya sonunda temizlik için 15 dakikalık bir zaman ayrılmaktadır. Yapılan gözlemler sonucunda işletmede günde ortalama 30 adet eşanjör üretildiği kaydedilmiştir. Ancak işletme, yapılacak kapasite iyileştirme çalışmaları sonucunda günlük ortalama eşanjör üretimini 50-55 adet seviyesine çıkarmayı hedeflemektedir.

Atatürk Ü. İİBF Dergisi, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı, 2011 447 Bu bilgiler doğrultusunda, önce mevcut sistem modellenmiş, geliştirilen simülasyon modeli, her biri 8 saatlik vardiya süresini kapsayacak şekilde 20 kez çalıştırılmış ve sonuçlar, Arena 10.0 simülasyon modelleme ortamında yer alan Output Analyzer aracı yardımıyla %95 güven (α = 0,05 seçerek) düzeyinde analiz edilmiştir. Bu ön çalışmaya ilişkin sonuçlar, Şekil 1 de özetlenmiştir. Şekil 1: Ortalama Günlük Üretim Miktarı Güven Aralığı Simülasyon modelinin doğrulanması, simülasyon sürecinde en önemli aşamalardan biridir. Modelin doğrulanması için ilk aşamada, Arena 10.0 ortamındaki Trace elementi yardımıyla modeldeki tüm bloklar adım adım incelenmiştir. Daha sonra, aynı ortamda modelin animasyonu izlenerek görsel anlamda değerlendirilmesi sağlanmıştır. İzleyen aşamada da model çıktıları ile gerçek sistem çıktıları arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli olup olmadığı araştırılmıştır. Bu amaçla, günlük eşanjör üretim miktarına ilişkin %95 güven düzeyinde alt ve üst sınırlar -[23,1~32,7] olarak- saptanmıştır. Bu aralığın, gerçek sistemden gözlenen günlük ortalama çıktı miktarını (30 birim) içerdiği gözlenmiş ve geliştirilen modelin gerçek sistemi doğru yansıttığı sonucuna varılmıştır. Doğrulanan simülasyon modeli, darboğaz istasyonları belirlemek amacıyla tekrar çalıştırılmış ve Şekil 2 de gösterilen her bir istasyona ait ortalama kullanım oranları elde edilmiştir. Bu durumda, sistemin darboğaz istasyonları, % 91,4 kullanım oranına sahip presleme işleminin yapıldığı birinci istasyon ve % 98,7 kullanım oranına sahip manuel kaynak işleminin yapıldığı dördüncü istasyon olarak belirlenmiştir.

448 Simge YELKENCİ, Semra TUNALI Mevcut Sistem İstasyon Kullanım Oranları 120 100 Kullanım Oranları (%) 80 60 40 20 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 İstasyon Şekil 2: Mevcut Durum Makine/Süreç Kullanım Oranları IV. Deneysel Çalışmalar Daha önce giriş bölümünde de bahsedildiği üzere, bu işletme günlük eşanjör üretim miktarını ortalama 50-55 adet seviyesine çıkarmayı hedeflemektedir. Hedeflenen üretim miktarına ulaşabilmek amacıyla darboğaz yaratan istasyonlar için alternatif kapasite iyileştirme politikaları geliştirilmiş ve her alternatifin performansı simülasyon tekniği ile değerlendirilmiştir. Bu çalışmada, sistemdeki darboğaz teşkil eden istasyonların kapasitelerini iyileştirmeye yönelik önerilen alternatif senaryolar şunlardır: -Alternatif 1:Presleme makinesinin sayısını birden ikiye çıkartmak -Alternatif 2: Manuel kaynak işleminin yapıldığı istasyonda operatör sayısını ikiden üçe arttırmak -Alternatif 3: Presleme işleminin görüldüğü istasyonda standart kalıplar kullanarak, hazırlık sürelerini azaltmak Mevcut simülasyon modeli üzerinde, bu üç alternatifi yansıtan değişiklikler yapılmış ve her bir model 415 dakikalık süre ile 20 kez çalıştırılarak Tablo 1 de özetlenen sonuçlar elde edilmiştir. Tablo 1: Günlük Üretim Miktarına İlişkin Deneysel Sonuçlar Günlük Eşanjör Miktarı Ortalama Değer Standart Sapma Minimum Değer Maksimum Değer Mevcut Sistem 27 6,68 23 36 Alternatif 1 41,2 7,55 29 53 Alternatif 2 30,05 7,88 15 41 Alternatif 3 33,8 6,79 25 46

Atatürk Ü. İİBF Dergisi, 10. Ekonometri ve İstatistik Sempozyumu Özel Sayısı, 2011 449 Mevcut sistem ile kapasite iyileştirmeye yönelik bu üç alternatifin performansı Bonferroni çoklu karşılaştırma testi kullanılarak %95 güven düzeyinde karşılaştırılmış ve ilgili sonuçlar Tablo 2 de özetlenmiştir. Tablo 2: Bonferroni Çoklu Karşılaştırma Testi Aralık Alternatif 1 Alternatif 2 Alternatif 3 Mevcut sistem (-23,17;-4,84) * (-12,27;6,066) (-15,67;2,666) Alternatif 1 (1,734;20,07) * (-1,666;16,67) Alternatif 2 (-12,57;5,766) * farkların istatistiksel olarak %95 güven düzeyinde önemli olduğunu işaret etmektedir. Tablo 2 de özetlenen Bonferroni çoklu karşılaştırma testine göre, mevcut sistem ile pres makinası yatırımı olarak tanımlanan birinci alternatif ve birinci alternatif ile manuel kaynakta operatör sayısının arttırılması olarak tanımlanan ikinci alternatif arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli olduğu gözlenmiştir.(ilgili farklar %95 güven aralığında 0 ı içermemektedir.) Bu deneysel sonuçlara göre, pres makinası yatırımının, mevcut sistemde üretimi arttırmakta başarılı olduğu, ayrıca pres makinası yatırımı ile manuel kaynakta operatör sayısının arttırılması alternatiflerinin ikili karşılaştırılması sonucunda da (bknz Tablo 2) pres makinası yatırımının günlük ortalama eşanjör üretim miktarındaki artışa daha fazla etkisi olduğu görülmüştür. V. Sonuç Bu çalışma, ısıtma ürünleri üretimi yapan bir işletmenin eşanjör üretim hattında darboğaz istasyonları belirlemek amacıyla bir simülasyon modelleme çalışması yapılmıştır. Çalışmanın ilk aşamasında, mevcut sistemin modeli Arena 10.0 ortamında geliştirilmiş, modelin gerçek sistemi temsil ettiği doğrulandıktan sonra darboğaz teşkil eden istasyonlar belirlenmiştir. İzleyen aşamada da sistemin kapasitesini kısıtlayan bu darboğaz istasyonları gidermek üzere üç alternatif çözüm önerilmiş ve bu alternatiflerin performansı günlük üretim miktarına etkileri açısından karşılaştırılmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, mevcut sistem için önerilen tasarımlardan darboğaz istasyonlardan biri olan presleme istasyonuna pres makinesi yatırımı alternatif önerisi en uygun olarak görülmüştür. Ancak yatırım kararı almadan önce bu yatırım maliyeti ile bu yatırımın getireceği üretim artışı sonucunda ortaya çıkabilecek kar artışının karşılaştırılmasında yarar vardır.

450 Simge YELKENCİ, Semra TUNALI Kaynaklar AlDURGHAM, M.M. & BARGHASH, M.A., (2008) A generalised framework for simulation-based decision support for manufacturing, Production Planning & Control, Vol. 19, No. 5, July 2008, 518 534. BANKS, J., CARSON, B. & NELSON, D.M., (2001), Discrete-Event System Simulation, Upper Saddle River, NJ : Prentice Hall. BUTLER, T., (2008), Design in a Simulation Environment, A Thesis Presented to The Academic Faculty, Georgia Institute of Technology. DE VIN, L. J. AMOS, H.C. Ng & OSCARSSON, Jan., (2004) Simulation Based Decision Support for Manufacturing System Life Cycle Management, Journal of Advanced Manufacturing Systems, Volume 3 Number 2, December 2004, pp 115-128. DUVİVİER, D., ROUX, O., DHAEVERS, V., MESKENS, N. & ARTİBA, A., (2007), Multicriteria optimisation and simulation: an industrial application, Springer Science+Business Media. FAGET, P., ERİKSSON, U. & HERRMANN, F., (2005), Applying Discrete Event Simulation And An Automated Bottleneck Analysis As An Aid to Detect Running Production Constraints, Proceedings of the 2005 Winter Simulation Conference. HASGÜL, S. & BÜYÜKSÜNETÇİ, A.S., (2005), Simulation Modeling And Analysis Of A New Mixed Model Production Lines, Proceedings of the 2005 Winter Simulation Conference. LAW, A. M. & MCCOMAS, M. G., (1999), Simulation of Manufacturing Systems, Proceedings of the 1999 Winter Simulation Conference. LAW, A.M. & KELTON, W.D., (2000), Simulation modelling and analysis, McGraw- Hill Companies, 754 p. LAWRENCE, S. & BUSS, A. H., (1994), Shifting Production Bottlenecks: Causes, Cures, And Conundrums, Production and Operations Management Vol. 3, No. I, Winter 1994, Prinled in U.S.A. SCHOLL, A., (1998), Balancing and Sequencing of Assembly Lines, A Springer Verlag Company. SWAİN, J. J. & FARRİNGTON, P.A., (1994), Designing Simulation Experiments for Evaluating Manufacturing Systems, Proceedings of the 1994 Winter Simulation Conference.