Harman Hazırlama Ünitesindeki Toz ve Kir Kaynağını Azaltma Kaizeni

Benzer belgeler
PASLANMAZ TEL KAYNAKLI EKSTRÜZYON ÜRETİM HATLARI VERİM KAYIPLARININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ

TOZ ALTI KAYNAK TOZU FIRINLARI ENERJİ VERİMLİLİĞİ

ÇINAR HATTI KAPASİTE ARTIRMA KAİZENİ

ÖNCE-SONRA KAIZEN İÇERİK FORMU (Ek 2)

FABRİKA ENERJİ MALİYETLERİNİN AZALTILMASI

KAPAK SIKIŞMA PROBLEMİNİ AZALTARAK KAPASİTE ARTIRMA

TBS 5 KUTULAMA PROSESİ ÜRETİM VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMA PROJESİ

1- KONU SEÇİMİ KONU: BİANCALANİ VE PENTEK MAKİNALARINDA TEMİZLİK SÜRELERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

Orta Anadolu Leke Savar Kaizeni

COCA-COLA İÇECEK, İZMİR FABRİKASI ENERJİ YÖNETİMİ

Click with the right mouse button on the graphic and choose change picture. Optik Seçme Makinesi Temizlik Süre ve Ergonomi İyileştirilmesi

Kaizen No: 266. Pres tezgahında gerçekleşen tip değişikliği işlemi sırasında yaşanan iş güvenliği risklerini sıfırlamak.

EVYAP. Çözüm Üretim Kalite Çemberi

Boyahane Yükleme Seviyesinin Arttırılması

ALAÇATI BAŞLIK MODELİNDE SSH MODÜLER ÜRETİM MD.LÜĞÜ ŞİKAYETLERİNİN AZALTILMASI

ÖNCE-SONRA KAIZEN İÇERİK FORMU (Ek 2)

TEKNOLOJİLER PLASTİK ENJEKSİYON BOYAHANE MONTAJ VİBRASYON-ULTRASONİK KAYNAK KALIP İMALATI AR-GE

«Hava Kompresörlerinde Enerji Tasarrufu Proje Çalışması» «Project Work: Energy Saving in Air Compressors»

SEÇİL KAUÇUK. Bumerang Kaizen Ekibi

DAMLA SU SAPANCA Preform Verimliliğinin Artırılması Kaizen Ekibi

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş. ENERJİ KONTROLÜ KAYNAKLI RİSKLERİN SIFIRLANMASI

Daha çok değil, daha akıllı çalışmak

Araç kasasına yan dikme montajı. İrsaliye/Fatura çıkarılması. Açık kasalı araçların branda örtümü. Aracın rampadan çıkışı. Müşteriye sevk.

Yaprak Yay Tanımı. Yaprak Yay Çeşitleri Konvansiyonel Yaprak Yaylar Parabolik Yaprak Yaylar Multiparabolik Yaprak Yaylar Z Tipi Yaprak Yaylar

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ TALİMATLAR

SEÇİL KAUÇUK MESA İMALAT

OYAK RENAULT ERGONOMİ UYGULAMALARI. DRH / 1740 Département Conditions et Santé de Travail 1

KAIZEN SUNUMU. Hazırlayan: Hatice Đsak

DEBRİYAJ SAN. VE TİC. A.Ş. İlerlemenin Yolu...

TÜPRAG EFEMÇUKURU ALTIN MADENİ Mustafa TÜLÜ Kaizen No: 109 Tarih : 15/06/2018 YERALTI ENERJİ TÜKETİMİNİN %10 AZALTILMASI

KİLİM MOBİLYA. Yenilikçiler Kaizen Ekibi

Isuzu Garaj (Kurum İçi Girişimcilik ve İnovasyon Takımı Kurulumu)

Esan Endüstriyel Hammaddeler İşletmeciliğinde İSG Uygulamaları

YÖNETİM SİSTEMLERİ 1

İŞ SAĞLIĞI VE YÖNETİM SİSTEMLERİ

BSH Bosch Siemens Ev Aletleri Satisfaction Kaizeni

de i im Kaizen Kamil BOLAT

%50 AZALTILMASI TÜPRAG EFEMÇUKURU ALTIN MADENİ DOLGU TESİSİ BASMA POMPASININ FLANŞ KAYNAKLI DURUŞLARININ

SEÇİL KAUÇUK DOĞADAN. O-Ring Kaizen. Yeşil Fırtına

Hasar Claimlerini Azaltma GM Depo Operasyonu

DİŞ AÇMA HATTI EKİPMAN ARIZASI AZALTMA KAIZEN SUNUMU

Kiefel Makineleri Kalıp Değişim Süresinin Azaltılması (SMED)

MANUAL DOLUM HATTI KOBETSU KAIZENİ

A3N 10 adım kaizen çalışması. A3N Verimlilik iyileştirme çalışması Senem Kunter

BİRLİKTE TOPLANTILARI- ÇİMSA

RİSKLERİ DEĞERLENDİRME REHBERİ

Kimya Tartım Sistemi

SU N U M. 2-3 Aralık MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İZMİR.

SEÇİL KAUÇUK ERDEMİR. O-Ring Kaizen. Ekibi. Buhar Gücü. KaizenEkibi

TEMSA FABRİKALARINDA İŞ ETÜDÜ UYGULAMASI: MONTAJ AKIŞ KARTI (AOS)

YAŞAR HOLDİNG. GIDA ve İÇECEK GRUBU YALIN 6 SİGMA YAYILIMI

İHLAS EV ALETLERİ FABRİKASINDA YALIN ÜRETİM VE KAİZEN UYGULAMALARI

Kaizen No: 259. ITE Torque-Plate Yüzey Tırlama Kalite Problemi

Yönetim Sistemleri Eğitimleri

BOYAMA TESİSLERİ. 30 yılı aşkın süredir yaşadığımız ve çalıştığımız çevrenin sağlığına önem veriyoruz.

SANGO TI ÇEVRE BAKIŞI

BİG BAG DOLUM SİSTEMLERİ

TEK NOKTA EĞİTİMLERİ

OTOPSİ KAİZEN PROJE EKİBİ SUNUMU 21. KALİTE ÇEMBERLERİ PAYLAŞIM KONFERANSI SUNUMU

İŞLETMELERDE İŞ SÜREÇ YÖNETİMİ (BPM) UYGULAMASI. Hazırlayanlar Fatma Didem GÜRKAN Endüstri Mühendisi Ahmet Alper ÇALIŞKAN Endüstri Mühendisi

SANGO TI ÇEVRE BAKIŞI

BAİS A.Ş SIFIR ATIK PROJESİ SIFIR ATIK GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ

SAC METAL ÜRETİMİ İÇİN ÖZEL TASARIM ÇÖZÜMLER

Torna Hattı Üretim Verimliliğinin Arttırılması Kaizen Sunumu

ŞANTİYELER İÇİN OTOMATİK ARAÇ YIKAMA SİSTEMLERİ

Çimento Stoklama & Dolum Tesisi ( ton)

Operasyonel Mükemmellik Sistemi AKSESUAR PAKETLEME ALANINDA VERİMLİLİK ARTIRMA KAİZENİ. Motivasyon&Eğitim&Gelişim

HEMA ENDÜSTRİ. Gündüz Kalite Çemberi

SEÇİL KAUÇUK MESA İMALAT. O-Ring Kaizen. Ayışığı Kalite Ekibi Çemberi

SEÇİL KAUÇUK. İGSAŞ O-Ring Kaizen. Grup Atılım Kalite Ekibi Çemberi

Konu Seçimi. Temmuz 2015 Arıza Grafiği. Temmuz Ayı Mekanik Arıza Grafiği. Mekanik Elektrik Kalıp Hidrolik Pnömatik. Kolon Arızaları.

İşletme Genel Bilgiler

KÜP ŞEKER MAKİNALARINDA LİDER KURULUŞ

SEÇİL KAUÇUK AK GIDA. O-Ring Kaizen. Ekibi. Lüleburgaz. Kaizen Ekibi

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu

REXAM KAĐZEN ÇALIŞMASI

Click to edit Master title style Türkiye de Ekip Çalışmaları ve Ödül Süreci PROBLEM ÇÖZME TEKNİKLERİ.

1. Kayıp yapısının incelenmesi

Click with the right mouse button on the graphic and choose change picture. Fındık Zar Soyma Operasyonunun İyileştirilmesi

SEÇİL KAUÇUK YÜNSA. O-Ring Kaizen Ekibi. Otonom Bakım Ekibi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİNDE DÖKÜMANTASYON

PROJE NEDİR? MARKALAMA OKUNABİRLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI

2017_GB_JAN_09_Just-Do-It 5KM Üretim Adetlerinin Arttırılması

Kalıp Bekleme ve Kalıp Ön Isıtma Kayıplarının Azaltılması -DÖKÜMHANE-

Altasoft kolay anlaşılan, kolay uygulana ve yalın bir yazılımdır.

REXAM KALĐTE KAIZEN

Konu Seçimi EKİM AYI ARIZALARI PARETO ANALİZİ MEKANİK KOZMETİK MANİFOLD/ SICAK YOLLUK ISITMA/SOĞUTMA HİDROLİK ELEKTRİK DİĞER

YAĞMUR SUYU (YAPRAK) FİLTRESİ YAĞMUR SUYU TOPLAMA

1. Kalite kontrolde pazar lideri

FİCOSA OTOMOTİV. Radyal Kalite Çemberi

EKLER. EK 12UY0106-4/A1-2: Yeterlilik Biriminin Ölçme ve Değerlendirmesinde Kullanılacak Kontrol Listesi

SEÇİL KAUÇUK ISISAN. O-Ring Kaizen. Isımat

DIRECT LIQUIMAX (DLM) OTOGAZ DÖNÜŞÜM KİTİ

GIDA SEKTÖRÜNDE SUYUN ÖNEMİ, KONTROLÜ VE SU VERİMLİLİĞİ

G E N E L K A T A L O G w w w. s p t. t c 1

Transkript:

Harman Hazırlama Ünitesindeki Toz ve Kir Kaynağını Azaltma Kaizeni

KONU SEÇİMİ Fabrika içerisinde iyileştirme çalışmaları başladığından itibaren en büyük kir kaynağı olan tozun önüne geçmek için çalışmalar yapılmaya başlanmıştır. Fabrikamızda elektrod üzerlerini kaplamak ve kaynak sarf malzemesi olan kaynak tozunu üretmek için Harman ünitemiz bulunmaktadır. Harman ünitesi tamamıyla toz üzerine çalıştığından öncelikli önlem alınması gereken bölge olarak burası seçilmiştir. Toz Altı Kaynak Tozu Üretim Alanı Elektrod Harman Üretim Alanı

KONU SEÇİMİ Fabrika Toz Ölçümü 7000 Chart of mg/m3 mg/m3 6000 5000 4000 3000 2000 Fabrikanın çeşitli yerlerinde toz ölçümü yaptırılmış ve Harman ve TK Tozu alanlarında tozun en fazla olduğu belirlenmiştir. Buna yönelik olarak proje konusu çıkarılmıştır. 1000 0 HS EKSTRUZYON AMBALAJ YTÇ KTÇ TÇK HARMAN TK Tozu BOLUM

HEDEF BELİRLEME Toz Değerleri Tabloda da görüleceği üzere ölçüm noktalarındaki değerler sınır değerlerin üzerindedir ve hedef, yönetimimiz tarafından buna göre belirlenmiştir.

HEDEF BELİRLEME Harman Üretimi Hedef Belirleme Alanda fabrikamızdaki iş güvenliği uzmanımız ile yaptığımız incelemeler sonucu harman hazırlama bölgesinde toz değeri başlangıç değeri 42.67 mg/m3 olarak ölçüldü. Çalışma ortamı uygunluğunun ve çalışan sağlığı açısından daha güvenli hale getirilmesi için ISG yönetmeliğinde de geçen 15 mg/m3 olarak hedef belirlenmiştir. Toz Altı Kaynak Tozu Hedef Belirleme Tozaltı Kaynak Tozu kısmında ise operatörlerin isteğiyle toz ve kire sebep olan gözle görülür tüm alanlara müdahale edilmesi ve çalışma alanının uygunluğunun sağlanması amaçlanmıştır. İyileşme oranı en az %60 olmalıdır hedefi yönetimimiz tarafından ekibin de olduğu toplantıda beraber belirlenmiştir. Burada toz üretim esnasında yere dökülmelerin yaşandığı yerlere odaklanılacaktır. Bu verilere göre yönetimimiz, bir kaizen takımı oluşturulmasını istemiştir. Buna göre MiS ofis rehberliğinde bir kaizen takımı oluşturulmuştur. Proje bir MiS sarı kuşak projesidir.

EKİP OLUŞTURMA Proje Ekibi Bahri Lekesiz (Proje Lideri) H.Hüseyin Ergen (Üye) Serkan Baltaoğlu (Üye) Serkan Sunu (Üye) Engin Özdemir (Üye) Proje Şampiyonu Murat DÖNMEZ Toz&Harman Birim Lideri Mekanik Bakım Postabaşı TKT Takım Lideri TPM Birim Lideri TKT Postabaşı Elektrod Üretim ve Sİ Müdürü *Ekip hat çalışanları, bakım yöneticileri ve üretim yöneticileri gibi proje ile ilgili kişiler ile gönüllü olarak oluşturulmuştur. Bu noktada yönetim tarafından belirlenen lider, gönüllü ve ilgili olacağını düşündüğü kişiler ile görüşüp aynı zamanda yöneticilerinin de onaylarını almaktadır.

MiS (Magmaweld İyileştirme Sistemi) MiS Faaliyet Özeti, Eğitim ve Proje Akış Sistematiği Oerlikon Kaynak Elektrodları A.Ş. Olarak Sürekli İyileştirme faaliyetlerini tek çatı altında topladığımız MiS ofis (Magmaweld İyileştirme Sistemi) bulunmaktadır. MiS evi olarak oluşturduğumuz tüm iyileştirme sistemleri ve kültürünü oluşturan sütunların tanımları ve prosedürleri yapı kurulmadan önce detaylı bir şekilde oluşturulmuştur. MiS ofiste şu an 3 mühendisimiz ile çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Faaliyet dönemi olarak 5. faz dönemine girmekteyiz. Kobetsu Kaizen, Kuşak projeleri, Yalın, 6 sigma, QW projeleri, TPM, MTM, 5S vd. araçları aktif olarak kullanmakta ayrıca iyileştirme araçlarında bu ekibimiz fabrikamızın her birimi ile koordine olarak çalışmaktadır. Her faz (6 ay) da minimum 9 adet kuşak projesi gerçekleştirilmektedir. Bununda yanında 12 adet odaklanılmış kaizen planlanmaktadır. 4 bölgemizde TPM, tüm fabrikamızda 5S uygulanmaktadır. Yalın 6 sigma metodolojisinin kendimize uyarladığımız sistemiyle MiS hedefimiz, firmada çalışan herkesin en az bir projede yer alarak, MiS beyaz kuşak eğitimini ve kuşağını öncelikle almasını sağlamaktır. Böylece yalın ve iyileştirme araçlarına hakim, kültürel olarak yetişmiş, problem çözme ve proje yönetme becerileri artırılmış kişiler yetiştirmektir. Şu an firmamızda 1 Uzman Kara Kuşak, 1 Yeşil Kuşak, 19 Sarı Kuşak ve 165 Beyaz Kuşak yetiştirilmiştir. ISO 9000 gereği olarak tüm iyileştirme faaliyetlerimizin prosedürleri oluşturulmuştur. Proje seçimlerimiz; çalışanlarımızdan gelen önerilerden, yönetimimizin yıllık olarak belirlediği hedeflere yönelik faaliyetlerden ve MiS ofis in analizini yaparak problem tespiti yapması ile proje havuzunda toplanır. Her faz dönemi başında Proje Seçim Komitesi bir araya gelir ve yeni dönem projeleri belirlenir. Belirlenen projelerin ekip lideri ataması yapıldıktan sonra ekip lideri kendi takımını oluşturmak üzere gönüllü kişiler ile ve ardından yöneticileri ile yüz yüze görüşerek desteklerini alır ve takımını MiS ofis e bildirir. MiS ofis burada rehberlik ve gerekliyse danışman ataması yapar eğitim ihtiyaçlarını belirler. Bu projemiz bir MiS sarı kuşak projesi olup, ekip liderimiz sarı kuşak ve ekip üyelerimiz beyaz kuşak olarak yetiştirilmiştir. Firmamızda kuşak sistematiği ile iyileştirme araçları detaylı olarak öğretilmekte, proje faaliyetleri bir yandan yürürken safha safha DMAIC döngüsü eğitimi verilmektedir. Konunun netleştirme/ düzenleme Süreç sahibi belirle Proje tipi seçilmesi Proje Kuşak projesi olsun mu? MiS ofis MiS ofis MiS ofis Süreç Sahibi E H Proje tipi Süreç Sahibi seçilmesi Proje ödül Ödül Kurulu Sıralı Onayı sınıfı seçilmesi Proje havuzuna Sistem aktarım Ekip Lideri ata Süreç Sahibi MiS ofis İlgili faz proje seçim Proje Seçim Komitesi döneminden önce proje devreye almaya karar verme Ekip Üyesi ata Lider Süreç Sahibi Üyeler projede yer alsın mı? E Proje Rehberi veya destek MiS ofis üye ata, proje sistem beyanı oluşturulmas Ekip Proje tamamlanması Proje ekranı güncellemesi Ekip Lideri

MEVCUT DURUM ANALİZİ V.O.C (Müşterinin Sesi) Analize geçmeden konudan etkilenebilecek kişilerin görüşlerini, endişelerini ve önerilerini aldık. Buradan çıkan problemleri kök-sebep analizi yapar iken ayrıca değerlendirdik.

MEVCUT DURUM ANALİZİ Harman Üretim Süreç Adımları Süreç adımları hem harman hem de TKT üretim alanı için çıkarılarak buradan muhtemel kirlenme noktaları listelenmiştir. Harman ünitesinde toz, kir kaynağı oluşturan işlem adımları incelenmiştir. Problem Olan Noktalar Belirlenmiştir

MEVCUT DURUM ANALİZİ Harman Hazırlama Muhtemel Problemler Balık Kılçığı Harman ünitesindeki problem yaratan toz kaynakları balık kılçığı ile belirlenmiştir.

MEVCUT DURUM ANALİZİ *TKT ünitesindeki hammadde çuvalları alan içerisinde ağızları açık şekilde platform üzerine yerleştiriliyordu. Bu durumda yere çuval ağızlarından dökülmeler gerçekleşiyordu. *TKT ünitesindeki kurutma fırını girişindeki bant kenarlarından konveyörün taşıması esnasında dökülmeler yaşanmaktaydı. *TKT ünitesindeki silikat pompası etrafı açık olduğundan taşma ve sızmalar yaşanmaktaydı. Ayrıca burada silikatı tanka start-stop ile basan operatörlerimiz, düğmeyi kapatmayı unutabiliyor ve taşmalar gerçekleşiyordu. *TKT ünitesindeki silikat tankında yükleme esnasında basınçtan dolayı fışkırmalar yaşanmaktaydı. Bu da alana yayılmakta idi.

MEVCUT DURUM ANALİZİ Harman hazırlama bölgesinde oluşan dökülmelerin yerleri tespit edildi; *Harman üretim alanı *Otomatik harman silo dolum bölgesi *Eleme makinası alanı *Harman ünitesi forklift geçişleri için ana koridara bağlanan kapıdan dolayı toz yayılması olmaktaydı. *Harman ünitesindeki büyük eleğin çevresi açık olduğundan yükleme işlemi sırasında alanda aşırı toz oluşmaktaydı. Ayrıca bigbag den ani boşalmada yük altında dökülen noktalarda taşma oluyordu. Manuel harman hazırlama kısmında; *Toz emişlerin yetersiz olduğu tespit edildi, *Silo sisteminin toz ve kir kaynağı oluşturduğu tespit edildi, *Mevcut toz emiş hortumlarının yenilenmeye ihtiyacı olduğu tespit edildi.

PROJE PLANI 1.2.2016 22.2.2016 2.4.2016 25.5.2016 13.6.2016 Problemin belirlenmesi PLANLAMA UYGULAMA KONTROL ÖNLEM Çalışma planının hazırlanması Mevcut dururmun analizi Problem faktörlerinin araştırılması Çözüm yollarının belirlenmesi En iyi çözüm tespiti Alınan kararların uygulanması Sonuçların kontrolü Kalite çemberi raporunun hazırlanması Yönetime sunulması Standartlaştırma çalışması

ANALİZ Harman bölgesindeki kir kaynağı oluşturan dökülmeler incelenmiş, bölgelere göre ayrılarak incelenmiştir; * Otomatik harman silo dolum bölgesi * Harman üretim alanı yere dökülenler Alanlar iç içe olduğundan birlikte ölçüm alınmıştır. * Eleme makinası alanı 1.Grafikte 6 gün boyunca silo bölgesinde yaşanan yere dökülmelerin verileri bulunmaktadır. 2.Grafikte 6 gün boyunca elek ve üretim alanında yaşanan yere dökülmelerin verileri bulunmaktadır.

UYGULAMA Hammaddeler siloların içine alınarak yeni yerleşim düzenlendi. Siloların üzerine ek toz emiş takılarak kir kaynağı oluşması engellendi. Fırın girişine kapak yapılarak banttan yaşanan dökülmelerin önüne geçildi. Platform üzerindeki silikat pompasının etrafı kapatıldı ve silikat pompa motoru değiştirilerek taşma ve sızmaların önüne geçildi. Silikat tankı ile alan arası kapatılarak herhangi bir fışkırmada alanda kir kaynağı oluşması önlendi.

UYGULAMA Eleğin çevresi kapatıldı, içerisine toz emiş sistemi kurularak eleme işlemindeki tozun önüne geçildi. Forklift geçişi için kullanılan duvar örülerek alana olan forklift geçişleri için arka kapı kullanılmaya başlandı ve tozun genel koridora yayılması engellendi. Büyük elek üzerine huni sistemi kurularak hammaddelerin eleğe aktarımı sırasında yaşanan taşmaların önüne geçildi. Hammadde taşıyan büyük çuvallar bıçakla yırtılarak açılmaktaydı, elek üzerine testere sistemi yapılarak huniye dökülmesi sağlandı. Manuel harman kısmı silo sistemi sökülerek düz bant şekline getirildi. Silo sistemi yanındaki eski elek söküldü. Tüm toz emiş boruları yenilendi, harman hammaddelerinin bulunduğu alandaki toz emiş ağızları genişletildi. Büyük elek yanına yeni toz emiş bağlandı. TKT ünitesinde silo sistemi kuruldu. Silikat taşmalarını önlemek için PLC sistemi kuruldu. Alana yeni toz emiş bağlandı.

SONUÇ VE KAZANIMLAR TKT ünitesinde toz ve kir kaynaklarına yönelik önlemler alındıktan sonra alandaki çalışma koşulları gözle görülür seviyede iyileştirildi. Gün içerisindeki yere dökülme oranı 100 kg/gün dan 35 kg/gün e düşürüldü. TKT ünitesine yapılan silo sistemiyle birlikte hammadde depo ile alan arasındaki yürüme mesafesi ortadan kaldırılmış ve setup için çalışan 2 operatörden 1 i boşa çıkartılmış böylece ünitenin diğer kısımlarındaki çalışmalarda 2 operatör çalışarak setup süresi %50 düşürülmüştür. Harman hazırlama kısmında hedeflenen 12,3 µg/m3 oranına ulaşıldı. Alan içerisinde yükle-boşalt esnasında oluşan tozun önüne geçilerek alan çalışanlarına daha temiz bir çalışma ortamı sunuldu. %69 iyileşme tozlu ortamda KAZAN 1,37km /vr HARCAMALAR Alanda yapılan tüm çalışmaların malzeme, işçilik ve taşeron maliyetleri toplamı 16.000 TL dir. Bu projede bir çok işlem hurda malzemelerden yapılmıştır.

STANDARTLAŞTIRMA/YAYGINLAŞTIRMA Alanda yapılan tüm uygulamalar çizimlerle desteklenerek, makine teknik resim klasörlerine eklendi. Toz ve kir kaynaklarını önlemek için yapılan yerleşim planı değişiklikleri ile yerleşim planları güncellendi.