HEMA ENDÜSTRİ. Pars Kalite Çemberi



Benzer belgeler
HEMA ENDRÜSTRİ. Çınar Kalite Çemberi

HEMA ENDÜSTRİ. Gündüz Kalite Çemberi

O-Ring contalar alt yapı borularında sızdırmazlık elemanı olarak kullanılan ürünlerdir. Bu contaların kesit çapları 15mm-36mm arasında değişmekte

Daha çok değil, daha akıllı çalışmak

Torna Hattı Üretim Verimliliğinin Arttırılması Kaizen Sunumu

DİŞ AÇMA HATTI EKİPMAN ARIZASI AZALTMA KAIZEN SUNUMU

DERS BİLGİ FORMU Bilgisayarlı Sayısal Denetim Tezgâh İşlemleri (CNC) Makine Teknolojisi Frezecilik, Taşlama ve Alet Bilemeciliği

CNC FREZE TEZGAHLARININ PROGRAMLANMASI

1- KONU SEÇİMİ KONU: BİANCALANİ VE PENTEK MAKİNALARINDA TEMİZLİK SÜRELERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

MEYVE SUYU ÜRETİMİNDE SÜREÇ KARARLILIĞI VE YETERLİLİK ANALİZİ

TBS 5 KUTULAMA PROSESİ ÜRETİM VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMA PROJESİ

EVYAP. Çözüm Üretim Kalite Çemberi

ÖNCE-SONRA KAIZEN İÇERİK FORMU (Ek 2)

BİLGİSAYARLI TASARIM VE İMALAT YÖNTEMLERİ KULLANILARAK KRANK MİLİ İMALATI ÖZET ABSTRACT

Aykut GÜRKAN Makine Mühendisi

SEÇİL KAUÇUK. Sinerji Kalite Çemberi

Giriş. TPM nin ortaya çıkması. TPM uygulamalarının başlıca amaçları; TOPLAM ÜRETKEN BAKIM (Total Productive Maintanence TPM)

WCM - Dünya Klasında Üretim. 7 Haziran 2014

CNC FREZE BAHAR DÖNEMİ DERS NOTLARI

SPAC Yalın Altı Sigma Danışmanlık

Altı Sigma ve Arçelik teki Uygulamalar

FİCOSA OTOMOTİV. 5N 1K Kalite Çemberi

Click with the right mouse button on the graphic and choose change picture. Optik Seçme Makinesi Temizlik Süre ve Ergonomi İyileştirilmesi

VTEC MUSTEK CNC FREZE TEZGAHLARI

Orta Anadolu Leke Savar Kaizeni

DENEY NO : 3. DENEY ADI : CNC Torna ve Freze Tezgâhı

KONİK DİŞLİ ÇARKLAR. Öğr. Gör. Korcan FIRAT. CBÜ Akhisar MYO

TEK NOKTA EĞİTİMLERİ

SEÇİL KAUÇUK MESA İMALAT. O-Ring Kaizen. Ayışığı Kalite Ekibi Çemberi

TALAŞLI İMALAT MİL HATTINDA VERİMLİLİĞİN ARTTIRILMASI

SAC PARÇA ÜRETİM BÖLÜMÜNDE ENERJİ ANALİZÖRLERİYLE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMA AMAÇLI İŞ EMRİ TAKİP, VERİ TOPLAMA ve ANALİZ SİSTEMİ OTOMASYONUNUN KURULMASI

SICAK EZME TALİMATI. Amirinin verdiği iş emri ve operasyon kartında belirtilen işleri sırasıyla yapar.

DENGELİ PROSES SAĞLAMAK

Quality Planning and Control

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TALAŞLI İMALAT TEZGÂHLARININ TANITIMI

MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ Ders 8

Tezgahın tablosına göre kullanılan devir hız kolları Siper (Support) Devir hız \ kutusu Ayna l i---- hareket düzeni.

Durumu: Aktif olarak kullanılmakta, çalışırken/imalat yaparken görülebilir/incelenebilir.

VTEC MUSTEK CNC FREZE TEZGAHLARI

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK MİMARLIK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TALAŞLI İMALAT LABORATUARI DENEY FÖYÜ

ÖNCE-SONRA KAIZEN İÇERİK FORMU (Ek 2)

Boyahane Yükleme Seviyesinin Arttırılması

Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Yrd.Doç.Dr. Kemal ÜÇÜNCÜ

FREZE TEZGÂHINDA BÖLME İŞLEMLERİ

Kaizen No: 266. Pres tezgahında gerçekleşen tip değişikliği işlemi sırasında yaşanan iş güvenliği risklerini sıfırlamak.

ADAYLAR İÇİN SINAV REHBERİ TEKSTİL SERTİFİKASYON MERKEZİ MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK İPLİK BİTİM İŞLERİ OPERATÖRÜ SEVİYE 2

Kaizen No: 259. ITE Torque-Plate Yüzey Tırlama Kalite Problemi

BÖLÜM 25 TAŞLAMA VE DİĞER AŞINDIRMA İŞLEMLERİ

Rutin olmayan faaliyetler & Robotik alanlarda iş güvenliği uygulamaları

TORNACILIK. Ali Kaya GÜR Fırat Ün.Teknik Eğitim Fak.MetalFırat Ün.Teknik Eğitim Fak.Metal Eğ.Böl. ELAZIĞ

CNC FREZE UYGULAMASI DENEY FÖYÜ

Freze Tezgahları ve Frezecilik

SONDAJ BORULARINI İŞLEMEK İÇİN BÜYÜK DELİKLİ İŞ MİLLERİ. CNC Ağır Hizmet Tipi Tornalar

ANINDA STOKTAN TESLĐM

İSTATİSTİKİ PROSES KONTROL UYGULAMALARI İÇİN BİR SİSTEM TASARIMI. Burçin M. DURMAN, Yrd.Doç.Dr. Fatma PAKDİL

5S UYGULAMASI. Cengiz Nurettin İŞLER İBB İSG Uzmanı -MBA

TEZGAH ÇALIŞTIRMA VE BAKIM TALİMATI

MAK-204. Üretim Yöntemleri. Frezeleme Đşlemleri. (11.Hafta) Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt.

GÜNLÜK ATÖLYE YÖNETİMİNDE 5S

2137 Pro PP Dik-Yatay Delik üniteli ve Kapı İşleme Agregate li ve Torna eksenli CNC İşleme merkezi

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE VE İMALAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ MÜHENDİSLİKTE DENEYSEL METODLAR II DERSİ

SKF Solution Factory İstanbul, TR

Ekonomik anlamda küçülme değil büyüme

Adres bilgileri ve diğer bilgilerin bazıları

Rev SUPERCOMBINATA SC1 40/1. İŞLEME ÇAPLARI ( Ø 42 mm den Ø 400 mm ye kadar) AKSESUARLAR. EKSTRA KiTLER. Kod Açıklama.

CNC DİVİZÖR KATALOĞU.

BOZKURT MAKİNA. Çivi Üretim Makinaları, Yedek Parça ve Ekipmanları BF1 MODEL ÇİVİ ÜRETİM MAKİNASI


ELEKTROMED. Elektronik Adamlar Kaizen Ekibi

A3N 10 adım kaizen çalışması. A3N Verimlilik iyileştirme çalışması Senem Kunter

A TU T R U G R AY A Y SÜR SÜ M R ELİ

ADAYLAR İÇİN SINAV REHBERİ TEKSTİL SERTİFİKASYON MERKEZİ MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME SINAVINA GİRECEK İPLİK OPERATÖRÜ SEVİYE 4

SEÇİL KAUÇUK MESA İMALAT

COCA-COLA İÇECEK, İZMİR FABRİKASI ENERJİ YÖNETİMİ

HAVACILIK SEKTÖRÜNDE BİR ÜRETİM UYGULAMASI

MAK-204. Üretim Yöntemleri

TPM VE KAİZEN.

Kiefel Makineleri Kalıp Değişim Süresinin Azaltılması (SMED)

Mak Üretim Yöntemleri - II. Vargel ve Planya Tezgahı. Kubilay ASLANTAŞ Afyon Kocatepe Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Makine Eğt.

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ CUMAYERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÖN-LİSANS PROGRAMI Bahar Yarıyılı

FABRİKA ENERJİ MALİYETLERİNİN AZALTILMASI

BİLGİSAYAR SAYISAL KONTROLLÜ (CNC) DİK İŞLEME TEZGÂHI KULLANMA ve PROGRAMLAMA EĞİTİMİ KURS PROGRAMI

Kaizen No: ITE Torque-Plate SMED Çalışması

ULUSAL YETERLİLİK 12UY CNC PROGRAMCISI SEVİYE 4

KOMPAKT ÇÖZÜMLERİ OTOMASYON CONTROLLED BY

Klasik torna tezgahının temel elemanları

12UY Metal Levha İşleme Tezgah Operatörü Belgelendirme Programi

SEÇİL KAUÇUK MESA İMALAT. O-Ring Kaizen. Tik Tak Kalite Ekibi Çemberi

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

Problemleri çözüme kavuşturan ekiplerin 20 yıldır yanındayız...

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

Yaprak Yay Tanımı. Yaprak Yay Çeşitleri Konvansiyonel Yaprak Yaylar Parabolik Yaprak Yaylar Multiparabolik Yaprak Yaylar Z Tipi Yaprak Yaylar

Konu Seçimi EKİM AYI ARIZALARI PARETO ANALİZİ MEKANİK KOZMETİK MANİFOLD/ SICAK YOLLUK ISITMA/SOĞUTMA HİDROLİK ELEKTRİK DİĞER

T.C M.E.B ÖZEL ATILIM BİLKEY BİLİŞİM KURSU Bilgisayar Sayısal Kontrollü ( CNC Dik işleme tezgahı kullanma ve programlama ) Sınav Soruları

MAKİNE BAKIMCI (SEVİYE 4) TEORİK VE UYGULAMA SINAVI SORULARININ İÇERİĞİ

İŞ KAMYONLARI OPERATÖRÜ YETİŞTİRME KURSU PROGRAMI

Önemli KPI Örnekleri

Transkript:

HEMA ENDÜSTRİ Pars Kalite Çemberi

PARS ÇALIŞMA GRUBU SUNUMU

PROJE 1: Matkap Operasyonlarının CNC Tezgahlarına Taşınması PROJE 2: Dik İşleme Hattı Tezgah Doluluk ve Darboğazlarının İyileştirilmesi PROJE 3: Makine Arızlarının Azaltılması PROJE 4: Takım ve Uç İyileştirilmeleri (LS8) Kuruluş Tarihi: Eylül 2011

Mevcut Durum: PL 1815 doluluk oranı %242,7 Hedef : PL 1815 no lu tezgâhı darboğazdan kurtarmak

Hedef : Tezgâhların doluluk oranlarının maksimum % 88 civarında tutmak

Haftalık toplantılar. (Çarşamba 13:00) Problem çözme teknikleri (Balıkkılçığı / Why-Why)

PL1815 kapasite problemi nedeni ile takım iyileştirmeleri yapılmış ve işleme süresi 7 dk dan 2,5 dk ya indirilmiştir. LS2B Sektör Mili ø14 freze takımının esnemesi problemi.

İtici taşlamada kullanılan kumtaş yerine elmas taş yaptırılarak işleme süresi 15 dakikadan dan 7 dakika ya düşürülmüştür. Ek 1: Kalite kazancı sağlanmıştır. Eski taşa 10 parçada bir bileme yapılarak 80 parça işlenirken, yeni taş bileme yapılmaksızın 180 parça işlemektedir. Process Capability of A46146200306 PARALELLİK 0.02 USL Process Data Within LSL * Overall Target * USL 0.02 Potential (Within) C apability Sample Mean 0.0105804 C p * Sample N 30 C PL * StDev (Within) 0.00176813 C PU 1,78 StDev (O v erall) 0.00171534 C pk 1,78 O v erall C apability Pp * PPL * PPU 1,83 Ppk 1,83 C pm * Ek 2: Çevre katkısı sağlanmıştır. Kumtaş devri 7000 d/d, elmas devri 3000 d/d olduğundan enerji tasarrufu sağlanmıştır. 0,008 0,010 0,012 0,014 0,016 0,018 0,020 O bserv ed Performance PPM < LSL * PPM > USL 0,00 PPM Total 0,00 Exp. Within Performance PPM < LSL * PPM > USL 0,05 PPM Total 0,05 Exp. O v erall Performance PPM < LSL * PPM > USL 0,02 PPM Total 0,02

Yapılan iyileştirme ile işleme süresi 8 dakika dan 4,8 dakika ya indirilmiştir. PL1461 de üç operasyonda işlenen kapak prosesi, divizöre yeni bir aparat yaptırılarak tek bir operasyona düşürülmüştür.

Yapılan adaptasyon ile PL1815 in iş yükü azaltılmıştır. PL2033 numaralı tezgaha aparat yaptırılarak parçalar bu tezgaha adapte edilmiştir. Fakat yeterlilik çalışmalarında bazı ölçülerin (0,1 diklik ölçüsü) yetersiz çıktığı görülmüştür. Yapılan 5 Neden analizi ile kök sebebin tezgâhın küçük olması nedeniyle ile işleme yükünü kaldıramamış ve takımları kırıyor olması olarak tespit edilmiştir. Bu nedenle PL1836 numaralı tezgâha alınma kararı verilmiştir. PL1836 numaralı tezgaha aparat bağlama tablası yaptırılmış ve kapak prosesleri işlenmeye başlamıştır. Process Capability of 8098.002.175 DİKLİK 0.1 Process Data LSL * Target * USL 0.1 Sample Mean 0.052 Sample N 30 StDev (Within) 0.00748961 StDev (O v erall) 0.00712451 USL Within Overall Potential (Within) C apability C p * C PL * C PU 2,14 C pk 2,14 O v erall C apability Pp * PPL * PPU 2,25 Ppk 2,25 C pm * 0,036 0,048 0,060 0,072 0,084 0,096 O bserv ed Performance PPM < LSL * PPM > USL 0,00 PPM Total 0,00 Exp. Within Performance PPM < LSL * PPM > USL 0,00 PPM Total 0,00 Exp. O v erall Performance PPM < LSL * PPM > USL 0,00 PPM Total 0,00

PL1835 ve PL1836 tezgâhlarına içten su atma sistemi yaptırılmış, aynı zamanda PL1835 ve PL1836 tezgâhında çalışan sürgü ve millere hızlı takımlar getirtilerek DVS parçalarında 8 dakika; SVM parçalarında 7,25 dakikalık işleme kazancı sağlanmıştır. Böylece tezgahlarda işleme kapasitesi arttırılmış olup yeni dayama ve baskı puntaları yaptırılarak PL1836 daki DVS parçaları PL1835'e adapte edilmiştir.

Process Capability of A3104660183H MESAFE 16.2/15.8 Process Data LSL 15.8 Target * USL 16.2 Sample Mean 15.9974 Sample N 30 StDev (Within) 0.0326008 StDev (O v erall) 0.0332712 LSL USL Within Overall Potential (Within) C apability C p 2,04 C PL 2,02 C PU 2,07 C pk 2,02 O v erall C apability Pp 2,00 PPL 1,98 PPU 2,03 Ppk 1,98 C pm * 15,84 15,90 15,96 16,02 16,08 16,14 16,20 O bserv ed Performance PPM < LSL 0,00 PPM > USL 0,00 PPM Total 0,00 Exp. Within Performance PPM < LSL 0,00 PPM > USL 0,00 PPM Total 0,00 Exp. O v erall Performance PPM < LSL 0,00 PPM > USL 0,00 PPM Total 0,00 Yapılan takım ve aparat iyileştirmeleri ile işleme süresi 25 dakikadan 10 dakikaya indirilmiştir. Ancak 16,2 ve 16,4 ölçüleri yetersiz çıktı. Yapılan 5 Neden analizinde kök sebep parça üzerinde referans piminin olmaması olarak belirlendi. Bu problem dişlerden konumlama aparatı yaptırılarak ortadan kaldırılmıştır.

Yapılan iyileştirme ile işleme süresi 6 dakikadan 2,7 dakikaya indirilmiştir. Parçanın buraya kaydırılmasında tezgâhın beşinci ekseninden yararlanılmış ve ayna ayakları yaptırılmıştır. Böylece proses OP 30 altında tek bir işlemede yapılmaktadır.

Program içinde yapılan düzenlemelerle (yaklaşmalar, devir ilerleme vs.) ø 25 kaba freze iptal edilmiş ve operasyon süresi 8090 pistonlarda 10,95 dakikadan 5.45 dakika ya; 8098 pistonlarda 12,5 dakika dan 8 dakika ya indirilmiştir.

Hayata geçirilen tüm iyileştirmeler sonrası birincil hedef olan % 242 doluluk ile çalışan PL 1815 tezgahı darboğazdan kurtarılarak % 64,62 doluluk seviyelerine çekilmiştir.

TAM ZAMANINDA ÜRETİM İyileştirmelerle birlikte yapılan enerji tasarrufları (elektrik, boryağ, su vs.) sayesinde çevreye olan zararlar da azaltılmıştır. GENEL ÜRETİM GİDERLERİ İyileştirmeler öncesi bir adet direksiyonun alt parçalarının üretimi için dik işleme hattında 240 dakika zaman harcarken 53,5 dakikalık zaman iyileştirmeleri sonrası bu rakam 186 dakikaya düşürülmüştür. NET KAZANÇ

Çember Konusu : Takım ve Aparat İyileştirmeleri Proje 4 Takım ve Aparat İyileştirilmeleri Proje 3 Makine Arızlarının Azaltılması Proje 2 Dik İşleme Hattı tezgah Doluluk ve Darboğazlarının İyileştirilmesi Proje 1 Matkap Operasyonlarının CNC Tezgahlarına Taşınması 21

PARS ÇALIŞMA GRUBU Devam eden diğer çalışmalar 22

TESLİMAT ÇALIŞMALARI 23 PL 2032 tezgahı planlı bakıma verilmiş ve magazininde yaşanan kronikleşmiş takım atma problemi ortadan kaldırılmıştır.

GÜVENLİK ve APARAT ÇALIŞMALARI Makine önündeki ayaklıkların yere sabit olmaması Kapı switchleri aktif değil PL1815 ve PL1708 deki yağ kaçakları İSG farkındalık eğitimi verilmeli Ayaklıkların kayması Makinelerdeki yağ kaçakları ISG ekipmanlarının kullanılmaması Kapı switchleri aktif değil İSG Kriterlerine Uyum ; probleminin çözümü için oluşturulan balıkkılçığı ve kök neden analizi 24 Yere sabit değil Valf o ringlerinin yıpranması Farkındalık ve dikkat eksikliği Ayarların rahat yapılabilmesi Sabitlemesi yok İşletme körlüğü Mevcut camlardan görülemiyor Kaynak atelyesine talep açılacak Mekanik bakıma talep açılacak İSG eğitimi verilecek Mekanik bakıma talep açılacak

MOTİVASYON ve EĞİTİM ÇALIŞMALARI Operatörler kendi havuzunda çalıştığından hat esnekliği sağlanamıyor Operatörler birbirlerine yardımcı olamıyorlar Farkındalığı arttırmak Operatörün kendi havuzunda çalışması Diğer havuzları bilmiyor Makine bilgisi yok Operatörler diğer havuzlara yetiştirilecek. Makine set-up talimatları hazırlanacak Kritik ölçüler öğretilecek 25 Operatör Makine Değişimi probleminin çözümü için oluşturulan balıkkılçığı ve kök neden analizi

ÇEVRE ÇALIŞMALARI Düzensiz görünüm Hammadde kasalarının altı temizlenemiyor. Aparat rafları dağınık ve boyaları kötü Boyalar nedeniyle makineler kirli görünüyor Sepetlerin yerlerde olması vuruklara neden olabilir İş motivasyonu olumsuz etkilenebilir Ölçüm masalarından gereksiz malzemelerin uzaklaştırılması Hammadde kasalarının altı temizlenemiyor. Hareketsiz Arabalar yetersiz Taşıma arabası yaptırılacak. Rafların boyası kötü Parçalarda vuruk riski Sepetler yerde Arabalar yetersiz Raflar ve masalar boyatılacak. Taşıma arabası yaptırılacak. 26 Otonom Bakım ; probleminin çözümü için oluşturulan balıkkılçığı ve kök neden analizi

ÇEVRE ÇALIŞMALARI Kasalarda ve yerlerde bekletilen malzemeler yeni yaptırılan taşıma arabalarına konulmuş; parça aktarma kayıpları azaltılarak hem görsel hem de çevresel düzende iyileşme sağlanmıştır. 27

ÇEVRE ÇALIŞMALARI Otonom bakım faaliyetleri kapsamında ölçüm masaları ve aparat rafları boyanmıştır. 28

TEŞEKKÜRLER