Kalıp Bekleme ve Kalıp Ön Isıtma Kayıplarının Azaltılması -DÖKÜMHANE-

Benzer belgeler
Boyahane Yükleme Seviyesinin Arttırılması

Yardımcı Tesislerde Elektrik Tüketimlerinin Azaltılması

Yaprak Yay Tanımı. Yaprak Yay Çeşitleri Konvansiyonel Yaprak Yaylar Parabolik Yaprak Yaylar Multiparabolik Yaprak Yaylar Z Tipi Yaprak Yaylar

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş. ENERJİ KONTROLÜ KAYNAKLI RİSKLERİN SIFIRLANMASI

SEÇİL KAUÇUK. Bumerang Kaizen Ekibi

Kaizen konusu: 2. Kaynak Hattı ELBA yardımcı malzeme kaynaklı sızdırmazlıkların azaltılması ( 8 DELİK )

Tecrübeye Dayanan Risklerde Aksiyon Planına Dahil Edilir

Kaizen No: 266. Pres tezgahında gerçekleşen tip değişikliği işlemi sırasında yaşanan iş güvenliği risklerini sıfırlamak.

ÖNCE-SONRA KAIZEN İÇERİK FORMU (Ek 2)

ÖDÜL PUANLANDIRMA SİSTEMİ TALİMATI

Risk Analiz Prosedürü

2017_GB_JAN_09_Just-Do-It 5KM Üretim Adetlerinin Arttırılması

Boyahane Doğalgaz Tüketiminin Azaltılması

TEKNOLOJİLER PLASTİK ENJEKSİYON BOYAHANE MONTAJ VİBRASYON-ULTRASONİK KAYNAK KALIP İMALATI AR-GE

Operasyonel Mükemmellik Sistemi AKSESUAR PAKETLEME ALANINDA VERİMLİLİK ARTIRMA KAİZENİ. Motivasyon&Eğitim&Gelişim

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME PROSEDÜRÜ

TEK NOKTA EĞİTİMLERİ

DAMLA SU SAPANCA Preform Verimliliğinin Artırılması Kaizen Ekibi

TBS 5 KUTULAMA PROSESİ ÜRETİM VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMA PROJESİ

PROJE NEDİR? MARKALAMA OKUNABİRLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI

SEÇİL KAUÇUK AK GIDA. O-Ring Kaizen. Ekibi. Lüleburgaz. Kaizen Ekibi

REXAM KAĐZEN ÇALIŞMASI

PROJE NEDEN SEÇİLDİ. Yalın Üretim: Planlama: Kapasite:

trex DCAS trex DCAS Software & Automation ( Data Collection & Automation Systems )

Orta Anadolu Leke Savar Kaizeni

KİLİM MOBİLYA. Yenilikçiler Kaizen Ekibi

FABRİKA ENERJİ MALİYETLERİNİN AZALTILMASI

SEÇİL KAUÇUK YILDIZ ENTEGRE. O-Ring Kaizen. Zaman Avcıları

TREX OEE EL KİTABI OEE EL KİTABI. Eğitim Danışmanlık. OTONOM BAKIM POKA YOKE KAIZEN SMED ÖNLEYİCİ OEE BAKIM PROAKTİF BAKIM

Click with the right mouse button on the graphic and choose change picture. Optik Seçme Makinesi Temizlik Süre ve Ergonomi İyileştirilmesi

Tecrübeye Dayanan Risklerde Aksiyon Planına Dahil Edilir

1- KONU SEÇİMİ KONU: BİANCALANİ VE PENTEK MAKİNALARINDA TEMİZLİK SÜRELERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2018 YILI UYGULAMA REHBERİ

OFİS SÜREÇLERİNDE YALINLAŞMA

T. C. KAMU İHALE KURUMU

Konu Seçimi EKİM AYI ARIZALARI PARETO ANALİZİ MEKANİK KOZMETİK MANİFOLD/ SICAK YOLLUK ISITMA/SOĞUTMA HİDROLİK ELEKTRİK DİĞER

Rakiplerimizle rekabet için daha az enerji tüketimi Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir Dünya

SEÇİL KAUÇUK MESA İMALAT

OYAK RENAULT ERGONOMİ UYGULAMALARI. DRH / 1740 Département Conditions et Santé de Travail 1

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME. Kalite güvence için uygunsuzluk yönetimi. Görev

Konu Seçimi. Temmuz 2015 Arıza Grafiği. Temmuz Ayı Mekanik Arıza Grafiği. Mekanik Elektrik Kalıp Hidrolik Pnömatik. Kolon Arızaları.

Coca-Cola İçecek Ankara Fabrikası ABC Yüksek Basınç Kompresörü Yarım Yük Otomasyon Kaizen Projesi

Bu bildiri 6. Uluslararası Ankiros Döküm kongresinde sunulmuştur. This paper was presented on 6th Ankiros Foundry Congress

DİŞ AÇMA HATTI EKİPMAN ARIZASI AZALTMA KAIZEN SUNUMU

Aslı Ceyhan. Endüstri Yüksek Mühendisi 01 Osmangazi Üniversitesi İdeal Kurumsal Hizmetler Danışman, Eğitmen

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM BİRİMİ KALİTE GÜVENCE VE GELİŞTİRME PROGRAMI

SEÇİL KAUÇUK BETA ZİRAAT. O-Ring Kaizen. Ekibi. Mavi Takım Kaizen Ekibi

CVR 381/421 Model Jant Fire İyileştirmesi

SEÇİL KAUÇUK MESA İMALAT. O-Ring Kaizen. Ayışığı Kalite Ekibi Çemberi

Önemli KPI Örnekleri

Kaizen No: 259. ITE Torque-Plate Yüzey Tırlama Kalite Problemi

Torna Hattı Üretim Verimliliğinin Arttırılması Kaizen Sunumu

Harman Hazırlama Ünitesindeki Toz ve Kir Kaynağını Azaltma Kaizeni

KÜÇÜK DİLMELERDE KESİK KAZALARININ ÖNLENMESİ

ÖNCE-SONRA KAIZEN İÇERİK FORMU (Ek 2)

de i im Kaizen Kamil BOLAT

Laminasyonda Kırışıklık ve Katlama Firelerinin Azaltılması. 14 Temmuz 2018

İZMİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI SUNUCU AYDIN GÜZHAN MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANI

Click with the right mouse button on the graphic and choose change picture. Fındık Zar Soyma Operasyonunun İyileştirilmesi

Verimli İş Ortağınız... BAKIM PLANI SKOR YAZILIM VE BİLİŞİM POLEN YAZILIM

TÜPRAG EFEMÇUKURU ALTIN MADENİ Mustafa TÜLÜ Kaizen No: 109 Tarih : 15/06/2018 YERALTI ENERJİ TÜKETİMİNİN %10 AZALTILMASI

SEÇİL KAUÇUK MESA İMALAT. O-Ring Kaizen. Tik Tak Kalite Ekibi Çemberi

KASTAMONU ENTEGRE A.Ş. 5S UYGULAMALARI

BSH Bosch Siemens Ev Aletleri Satisfaction Kaizeni

GÜNLÜK ATÖLYE YÖNETİMİNDE 5S

WCM - Dünya Klasında Üretim. 7 Haziran 2014

DEMİSAŞ DÖKÜM. Maçahane Ekibi

MerSis. Bilgi Teknolojileri Yönetimi Danışmanlık Hizmetleri

1. Konu Ram Makinalarında En Ayar Millerinin Yağlama Sürelerinin Azaltılması

Hedef Uygunsuz olarak alınan ve laboratuvara uygunsuz olarak gelen örneklerin oranını 4 ay içerisinde % 85 azaltmak ve devamlılığını sağlamak.

Hasar Claimlerini Azaltma GM Depo Operasyonu

TARİH :06/08/2007 REVİZYON NO: 3. KALİTE EL KİTABI : YÖNETİM TEMSİLCİSİ. Sayfa 1 / 6

Daha çok değil, daha akıllı çalışmak

ALAÇATI BAŞLIK MODELİNDE SSH MODÜLER ÜRETİM MD.LÜĞÜ ŞİKAYETLERİNİN AZALTILMASI

«Hava Kompresörlerinde Enerji Tasarrufu Proje Çalışması» «Project Work: Energy Saving in Air Compressors»

MAYIS 2014 İÇ KONTROL SİSTEMİ ÇALIŞMALARI

MANUAL DOLUM HATTI KOBETSU KAIZENİ

ORTAK SAĞLIK GÜVENLİK BİRİMLERİ İÇİN İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ YAZILIMI

OTOPSİ KAİZEN PROJE EKİBİ SUNUMU 21. KALİTE ÇEMBERLERİ PAYLAŞIM KONFERANSI SUNUMU

Veri Madenciliği Yöntemleriyle İGDAŞ Çağrı Merkezi Veri Analizi VE Kalite Fonksiyon Yayılımı Yöntemiyle Süreç İyileştirme Çalışması

Atlas Copco Orjinal Servis Kullanım Avantajları

Rutin olmayan faaliyetler & Robotik alanlarda iş güvenliği uygulamaları

TOPLAM VERİMLİ BAKIMIN EKONOMİK ANALİZİ

A3N 10 adım kaizen çalışması. A3N Verimlilik iyileştirme çalışması Senem Kunter

DENGELİ PROSES SAĞLAMAK

RADYOLOJİDE YALIN İYİLEŞME. Yük. End Müh: Reşan ARLIER Adana Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği Ar-ge Ve Proje Birim Sorumlusu

Doğal Gaz Dağıtım Sektöründe Kurumsal Risk Yönetimi. Mehmet Akif DEMİRTAŞ Stratejik Planlama ve Yönetim Sistemleri Müdürü İGDAŞ

SAC PARÇA ÜRETİM BÖLÜMÜNDE ENERJİ ANALİZÖRLERİYLE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMA AMAÇLI İŞ EMRİ TAKİP, VERİ TOPLAMA ve ANALİZ SİSTEMİ OTOMASYONUNUN KURULMASI

Kaizen No: ITE Torque-Plate SMED Çalışması

COCA-COLA İÇECEK, İZMİR FABRİKASI ENERJİ YÖNETİMİ

Jeotermal Projelerinde Sosyal Risk ve Etkiler Türkiye Jeotermal Geliştirme Projesi

BAŞLAMA TARİHİ Gün çalışmasının duyurulması HASTANE

İç Tetkik Prosedürü Dok.No: KYS PR 02

Ergonominin Amacı ve Goodyear Ergonomi Ekip Çalışmaları. Goodyear İzmit İş Güvenliği ve Çevre Bölümü

* Kuruluşunuzun Adı. 1) STK ya İLİŞKİN BİLGİLER 2) 1. BAĞLANTI KİŞİSİNE İLİŞKİN BİLGİLER. Page 1

Transkript:

Kalıp Bekleme ve Kalıp Ön Isıtma Kayıplarının Azaltılması -DÖKÜMANE-

KONU SEÇİMİ 2016 ALÇAK BASINÇLI DÖKÜM TEZALARI ÇALIŞMA ÜNÜ ~ 247,1 ün/ 28 Tezgah Kalıp Bekleme Süre(dk)/ün 498,6 ün/ 28 Tezgah %1,2 OEE Kaybı Kalıp Ön Isıtma Süre(dk)/ün 962,4 ün/ 28 Tezgah %2,4 OEE Kaybı 2016 yılında Alçak Basınç Döküm tezgahlarında( eçmişe dönük 1 senelik veri alınmıştır) * Kalıp Bekleme için her gün 498 dk/28tezgah toplam * Kalıp Ön ısıtma için 962 dk/28tezgah toplam kaybedildiği ortaya konmuştur. *2016 yılı Bütçe OEE hedefi %79,0 gerçekleşen %77,2 *2016 Setup hedefi %5,1 gerçekleşen %6,1 edeflerde sapma olunca bu konu ele alınması için yönetimimiz çağrı yapmıştır. *Kalıp Ön Isıtma ve Kalıp Bekleme hedefinde gerçekleşmediği için toplamda OEE değerinde %3,6 kayıp yaşanmıştır.

EDEF BELİRLEME Kalıp ön ısıtma /Kalıp Sökme Kalıp Bekleme /Kalıp Sökme 44,6 dk 2016 Yıl Ortalaması 23,1 dk 2016 Yıl Ortalaması %15 edefimiz %15 azaltmak %30 edefimiz %30 azaltmak 37,9 dk Kasim 2017 edefi 16,2 dk Kasım 2017 edefi %İyileşme hedefleri 2016 yılı içerisindeki en iyi gerçekleşen durumlar baz alınarak verilmiştir. Kazanç dk 72.628 dk/yıl Kazanç Jant 14.975 Jant/Yıl Finansal Kazanç 66.638 /Yıl

Sponsor: Oğuz Özmen (COO) Ekip Üyesi:ökhan Car-Dökümhane rup Sözcüsü Ekip Üyesi:Onur Beyter- Dökümhane Mühendisi Ekip Üyesi:uriye üler- Üretim Planlama Mühendisi Ekip Üyesi:İsmail İçli- Dökümhane Kıdemli Uzmanı Ekip Üyesi:Aslan Ertan- Dökümhane Ekip Sözcüsü Ekip Üyesi:Ozan Özoğlu- Dökümhane Ekip Sözcüsü EKİP BELİRLEME Ekip Üyesi:ökhan Aydoğan- Dökümhane Ekip Sözcüsü Sponsor:arun Erürün- Üretim Planlama Ve Method Müdürü Proje Lideri:Deniz Kozan-Üretim Planlama Kıdemli Mühendisi Proje ekibi çalışma zamanı : 3-5 saat /hafta

YÖNETİM DESTEĞİ ve EKİP BELİRLEME Cevher Olarak Sürekli İyileştirme ve Yönetim Desteği Politikamız Cevher Sürekli İyileştirme faaliyetleri; Kaizen, Yalın6Sigma, 5S, TPM, Poka-Yoke, örsel Fabrika, QA, Obeya vd. konuları aktif olarak kapsamaktadır. Bu çalışmalar Kalite ve Sürekli İyileştirme Müdürlüğü altında organize edilmektedir. Cevher her bütçe döneminde kurumsal hedeflerine yönelik olarak hedeflerini belirler. KPI hedefleri bölümlere yıl başında aktarılır. Aylık olarak hedefler yönetimimiz tarafından takip edilir. Projelerimiz de, dönem başında verilen hedeflere uygun olarak proje havuzundan seçilir. KPI kapsamında ayrıca CI kazançları da gözden geçirilir. Ekip lideri ataması gerçekleştirilir. Ekipler, proje liderlerimizin belirlemesi ve iletişimi ile gönüllülerden oluşur. Ayrıca her projemizin firma içi rehber ataması yapılır. erekli destek (danışmanlık, eğitim, kaynak ihtiyaçları vd.) sağlanır. Mavi ve Beyaz yaka dengesine dikkat edilir. er dönem yaklaşık 10 Yeşil Kuşak, 10 Sarı Kuşak ve bunun yanında bölümlerin hedeflerinde de olan bir çok kaizen gerçekleştirilir. er dönem ihtiyaca göre sarı ve yeşil kuşak eğitimleri gerçekleştirilmektedir. Firmamızda 20 Yeşil Kuşak ve 2 Kara Kuşak bunun yanında bir çok Sarı Kuşak sahibi çalışanımız bulunmaktadır. Sürmekte olan ve tamamlanan projelerin Sürekli İyileştirme tarafından göstergeleri takip edilmekte ve sürekliliğin sağlanamadığı aylar ile ilgili geri dönüşler ilgililere sağlanarak aksiyon beklenmektedir. Ayrıca Cevher Öneri Sistemi ve Ödüllendirme sistemi, Sürekli İyileştirme kültürümüzü destekleyen faaliyetlerdir. Bütçe dönemimizde Sürekli İyileştirme için ayrı bir bütçe belirlenerek yönetimimiz kaynak ihtiyacını garantiye almaktadır.

PROJE PLANI TÖAİK ADIMI TANIMLAMA ÖLÇME-ANALİZ İYİLEŞTİRME KONTROL STANDARTLAŞTIRMA Plan Ekip oluşturulması Mevcut Durum Analizi Muhtemel Kök Sebeplerin Belirlenmesi Veri toplama ve rafiksel Analizler edef ve Kapsamın Belirlenmesi,, Ara Sunum yapılması ve Yönetim Onayı Alınması Kök Neden Analizlerinin Yapılarak Doğrulanması Ara Sunum erçekleştirilmesi Aksiyonların Devreye Alınması ve Tamamlanması Proje İzleme ve İstatistiksel Yöntemler İle Aksiyon Etkinliklerinin Kontrolü,Sonuç İzleme Standartlaştırma/Yaygınaştırma Faaliyetleri Çevreye Katkı Raporlaması FİNAL SUNUŞ Şirket Pozisyonu Planlama Müdürü Planlama Müdürü Planlama Müh. DKM Operatörler Planlama Müh. DKM Operatörler Planlama Müdürü Planlama Müh. DKM Operatörler Planlama Müdürü Planlama Müh. DKM Operatörler Planlama Müh. DKM Operatörler Planlama Müh. DKM Operatörler Planlama Müh. DKM Operatörler Sistem Sorumlusu Lider, Süreç Sahibi Ekip, Süreç Sahibi Ekip Ekip Ekip, Süreç Sahibi Ekip Ekip, Süreç Sahibi Ekip Ekip Ekip Ekip / / :hedef veya gerçekleşen 4.04.2 017 18.04. 17 21. hafta 22.haft a 23.haft a aftalar 24.haft a az 2017 Tem 2017 Ağusto s 2017 Eylül 2017 Kasım 2017 Yönetim Onayı Kasım 2017 Proje planı yönetim ile paylaşılmış ve onay alınmıştır.

MEVCUT DURUM ANALİZİ Proje öncesi gerçekleşen ortalama duruşlar incelediğinde; *Kalıp bekleme duruş ortalaması 22,25 dk *Kalıp Ön ısıtma ortalaması 43,94 dk.

KALIP AZIRLIK MEVCUT DURUM ANALİZİ AB TEZAI KALIP ISITMA azır Kalıp Varmı? AYIR EVET Kalıp Sökme Kalıbın Yedeği Varmı? AY AYIR Forklift ile Kalıbı Isıtma Alanından Al Kalıp azır mı? EVE az Beki Sökülür EVET Kalıp Isıtma Kalıp Toplanır Kalıp Aparatına Kalıp Bağlanır Kalıp Takma Kalıp Ön Isıtma %2,4 OEE Kaybı Kalıp Sıcaklığı Yeterli mi? AYIR Kalıp Ön Isıtma EVET Üretime Başla

Kalıp Değişim Neden/Alt Neden Pareto Analizi ANALİZ *Kalıp Değişim sebepleri analiz edilmiş, poteyaj bitmesi %75,9 ana sebep olarak görülmüştür. Poteyajın alt nedeni ise Plansız Poteyajın (NP) olduğu görülmüştür. Plansız poteyaj duruşlarının azaltılması gerekliliği ortaya konulmuştur. Bilgi : Poteyaj : Döküm işlemlerinde katılaşmaya yön vermek,kalıbı korumak ve kaliteyi artırmak amacıyla döküm kalıplarını kullanım öncesi refrakter malzeme ile kaplayarak döküm işlemlerine hazırlamaktır.

61S/67S Alaşım Bazında Poteyaj Box Plot ANALİZ 61S Poteyaj edefi; 330 adet jant/poteyaj 67S Poteyaj edefi; 650 adet jant/poteyaj Poteyaj başına dökülmesi gereken jantlar hedef alınmıştır. Böylece setup sıklığı azaltılabilecektir.

Kalıp Ön Isıtma Süreleri ANALİZ Interval Plot of Ön Isıtma Süresi(dk) 95% CI for the Mean Ebat 1 4 Isıtma dışarda Evet ayır 1 5 1 6 Evet ayır Evet ayır 1 7 Evet ayır 1 8 Evet ayır 20 30 40 50 60 70 Ön Isıtma Süresi(dk) Individual standard deviations are used to calculate the intervals. *2 aylık veri toplanması sonrası dışarıda ısıtılmış ama yinede tezgahta ısıtılan (Evet) kalıpların ısıtma sürelerinde ebatın etkili olmadığı ve ısıtma süresinin tezgah üzerinde standart olmadığı görülmüştür. (kırmızı) *Dışarıda ısıtılmamış (ayır) direk tezgah üzerinde kalıp ısıtmanın da inc değeri ile + korelasyonun olmadığı farklı inclerin aynı sürede ısıtılarak devreye alındığı,aynı modelin farklı kalıplarınında da aynı ısıtma süresi ile standart olmayan bir şekilde zaman kaybedildiği analiz edilmiştir.

Tek forklift + azır Kalıp (Isıtılmış) Video Avix Çalışması ANALİZ Analizler AVIX setup modülü kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

Problemler; UYULAMA Planlı model değişimlerinin vardiya sonuna bırakılması/yığılma yaşanması Kalıp imalat bölümü ile düzenli bir haberleşme sağlanaması enellikle tek forklift kullanılması Kalıp Ön ısıtma fırını devreye alınmamış olması Aksiyon Önceliklendirme Matrisi; Derecelendirme Puanı Aksiyon edefe Etki Uygulama Maliyeti Uygulama Kolaylığı Uygulama ızı Ağırlık Puanı Sorumlu Tarih Durum Poteyaj planı devreye alma 5 5 5 5 625 Onur Beyter Eyl.17 Tamamlandı Kalıp değişimi sırasında 2 forklift kullanılması 5 5 5 3 375 İsmail İçli 24.afta Tamamlandı Kalıp hazırlık ve döküm operatörleri arasında iletişimin kolaylaştırılması için ekip 3 5 5 5 375 ökhan Car Tamamlandı sözcülerine telsiz telefon tahsis edilmesi 23.afta Kalıp ısıtma cihazının (Promeos) alınması 5 1 3 1 15 Aslı Karadoğan(Satınalma) Ağu.17 Tamamlandı Tezgah üzerinde kalıbın ısıtılması esnasında kalıbın sıcaklığının ölçülerek sinyal vermesi için kalıplar üzerine termocouple takılması ve uyarı sinyali için tezgaha entegre edilmesi 3 1 3 1 9 erek örülmedi Kalıp ısıtma istasyonu kurulması 5 5 3 3 225 Muammer Orhan(Bakım Onarım) Tem.17 Tamamlandı

İYİLEŞTİRME 1 Çift forklift + azır Kalıp (Isıtılmış) Video Avix Çalışması UYULAMA Analizler AVIX setup modülü kullanılarak gerçekleştirilmiştir.

UYULAMA 1 / POTEYAJ PLANI UYULAMA Veri izliliği Sebebi ile izlemiştir Eylül 2017 başında planlı poteyaj uygulamasına geçildi. Ekim 2017 başında afinaj programları ve bekletme ocağına hangi tip havanın gireceği poteyaj planında belirtildi. Kalıp bakımları üretim planına göre günlük olarak planlanıyor

UYULAMA2 / PROMEOS KALIP ISITMA CİAZI Kapasite/İşlem Süresi 6 Isıtma/Vardiya ( 50 dk Alt Maça+ 40 dk Üst Maça) Isıtma Fırını Kazanımları Kalıp Ön Isıtma Süre/Sıklık azalması omejen Kalıp Isıtma Yapılabilmesi Poteyaja zarar vermemesi Ergonomik kullanım (Vinç yapılacak) İş güvenliği Isıtma Fırını Maliyeti 65.000 UYULAMA ÖNCE UYULAMA3 / KALIP ISITMA İSTASYONU Kalıp ısıtma eskiden dağınık bir alanda ve iş güvenliği açısından uygun olmayan bir şekilde gerçekleştiriliyordu. Isıtma bekleri dağınık bir şekildeydi. Tek bir ısıtma beki ile gerçekleştiriliyordu. Kalıp Isıtma İstasyonu Maliyeti 1200 Yapılan iyileştirme sonrası ısıtma bekleri sabitlendi,aynı anda 4 kalıp ısıtılabilir bir istasyon yapıldı ve iş güveliği açısından daha uygun bir alan oluşturuldu ve Ekim 2017 den itibaren kullanımına geçildi.bu işlem standart haline gelmiştir. Beklenen ROI yaklaşık: 12 Ay erçekleşen ROI yaklaşık: 9 Ay SONRA

SONUÇ VE KAZANIMLAR

SONUÇ VE KAZANIMLAR

Kalıp ön ısıtma /Kalıp Sökme SONUÇ VE KAZANIMLAR Kalıp Bekleme /Kalıp Sökme 44,6 dk 2016 Ortalaması 23,1 dk 2016 Ortalaması %15 edef %30 edef 37,9 dk 2017 edef 16,2 dk 2017 edef 29,1 dk Proje sonu gerçekleşen 11,1 dk Proje sonu gerçekleşen Sonuçlarımızı böylece 2018 bütçesine dahil edebildik. Kazanç dk 78.713 dk/yıl Kazanç Jant 15.313 Jant/Yıl Finansal Kazanç 91.676,5 /Yıl

STANDARTLAŞTIRMA/YAYINLAŞTIRMA Ekim 2017 itibari ile Poteyaj Planı periyodik olarak her hafta hazırlanmaktadır.(dökümhane) Kalıp bakımları, üretim planlama ve kontrol talimatında belirtildiği üzere her hafta Cuma günü bir sonraki haftanın aftalık Döküm Planı baz alınarak planlanmaya başlamıştır.(kalıphane) aftalık Döküm Planı güncel aktif/pasif kalıp bilgisi dikkate alınarak hazırlanmaktadır.(planlama/kalıphane) er ay SAP den alınan kalıp durum bilgisi ile mevcut sipariş bilgisi karşılaştırılmakta ve bu bilgi ilgili kişiler(dökümhane,kalıphane) ile paylaşılmaktadır. (Aktif Kalıp Durum Bilgisi Tablosu) Döküm tezgahı operatörlerine ve kalıp hazırlık operatörlerine TNE (Tek nokta eğitimi) verilmiştir.