THROAT'LU FIRINLARDA TABAN BARAJI UYGULAMASININ CAM KALİTESİNE ETKİSİ ÖZET

Benzer belgeler
205 TON/GÜN KAPASİTELİ BİR CAM EŞYASI FIRINI

B6 F/H TASARIM DEĞİŞİKLİĞİ

11/13/2015. Harman Rutubeti. Harmanın Karıştırılması ve fırın silosuna nakli

U-ALEVLİ FIRINLARDA ÜRETİMDE GÖRÜLEN AFİNASYON HABBESİNİN AZALTILMASI. Ümit ÖZER. Çayırova Cam Sanayii A.Ş. ÖZET

ÇAYIROVA CAM SANAYİİ A.Ş. ÇAYIROVA FABRİKASI 4 NO'LU BUZLUCAM FIRININDA RENK GEÇİŞ SÜRELERİNİN

Bal renkli üretimin, ışık geçirgenliğinin az oluşu nedeniyle (540 nm'de

ENERJİ VERİMLİLİĞİNDE CAM

KONUTLARDA VE SANAYİDE ISI YALITIMI İLE ENERJİ TASARRUFU - SU YALITIMI EĞİTİMİ VE GAP ÇALIŞTAYI

GENEL BAKIŞ. Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş, Araştırma Müdürlüğü ÖZET

GAM KALİTESİNE ETKİSİ

BUZLUCAM KOMPOZİSYONUNDA YENİ BİR

«Maça Üretim Parametrelerinin Standartlaştırılması»

Bu çalışmada izlenen model tasanm yöntemi akış koşullannı incelemek üzere hazırlanmış olup genel başlıklar ile şu şekilde özetlenebilir (Tablo 1).

Geçtiğimiz dönemde Camiş Madencilik A.Ş. nin sürdürdüğü çalışmalar. sonunda Topkapı Şişe Sanayii A.Ş. renksiz cam üretiminde safaalanı kumu

SICAKLIK KAYNAKLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

ALÜMİNYUM T6 ISIL İŞLEMİ İÇİN GELİŞTİRİLEN SEPET TASARIMI İLE ZAMAN VE ENERJİ TASARRUFU SAĞLANMASI

BİR FIRININ IŞLETME VE ÜRETİM BULGULARININ

ENERJİ TASARRUFUNDA CAM FAKTÖRÜ

OREN303 ENERJİ YÖNETİMİ KERESTE KURUTMADA ENERJİ ANALİZİ/SÜREÇ YÖNETİMİ

Hava kanallı termal güneş panelli - Isı geri kazanımlı, Destek ısıtmalı, tam otomatik Meyve - Sebze Kurutma Kabini PSM 8Mini

Boyahane Doğalgaz Tüketiminin Azaltılması

BLOK MALZEME KULLANILAN DUVARLAR İÇİN MALİYET ANALİZİ. 4-Kasım-2014

tmmob makina mühendisleri odası kocaeli şubesi Enerji Çalışma Grubu

CAM ELYAF PROSESİNDE ATIK TELEFİN CAM KİRİĞİ OLARAK HARMANA KAZANDIRILMASI. Ahmet Akıncı - Hale Haybat. Cam Elyaf Sanayii A.Ş,

ASC VE AZS MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ

SAĞLIK GEREÇLERİ ÜRETİMİNDE ENERJİ VE SİNTERLEME SICAKLIĞININ DÜŞÜRÜLMESİ ÇALIŞMALARI

KOLEMANİT FLOTASYON KONSANTRELERİNİN BRİKETLEME YOLUYLE AGLOMERASYONU. M.Hayri ERTEN. Orta Doğu Teknik Üniversitesi

TR'da ikinci kampanya döneminin başlangıcından bugüne kadar % cam kırığı ile çalışılmıştır. Ortalama 650 ton/gün brüt cam çekişi

BOROSİLlKAT CAM FIRININDA ÜRETİM RANDIMANINI ARTIRMA ÇALIŞMALARI. Cahit ERKAL - Şeref KIRAN ÖZET


Kaizen konusu: 2. Kaynak Hattı ELBA yardımcı malzeme kaynaklı sızdırmazlıkların azaltılması ( 8 DELİK )

ASC (ANDALUZİT, SİLİSYUM KARBÜR) VE AZS (ANDALUZİT, ZİRKON, SİLİSYUM KARBÜR) MALZEMELERİN ALKALİ VE AŞINMA DİRENÇLERİNİN İNCELENMESİ

ÖN ÇÖKTÜRME HAVUZU DİZAYN KRİTERLERİ


Konuyu açıklamadan önce ıhroat'ın yeri ve görevini tanıtmakta fayda görü

FİLTRASYON. Şekil 4.1. Bir kum filtresinin kesit görünümü 1 GENEL BİLGİ

Çözdürme kabini. Electrolux Çözdürme Kabini

NİLKA KLİMA DÖRT MEVSİM HAVA PERDESİ

ITS-90 ULUSLARARASI SICAKLIK ÖLÇEĞİNE UYGUN OLARAK - 40 C / 420 C SICAKLIK ARALIĞINDA Pt-100 DİRENÇ TERMOMETRE KALİBRASYONU KARŞILAŞTIRMASI

pentaoksit (V20g)'e rastlanmamıştır. Tablo l'de çeşitli bölgelerde kulla

DÜĞME, TAŞ HATALARININ GİDERİLMESİ

TEKNOLOJİK ARAŞTIRMALAR

Enerji Üretim ve Dağıtım Müdürlüğü Mühendislik Müdürlüğü Üretim Sistemleri Geliştirme Müdürlüğü Mayıs 2015

Konveyörlü Tip WTCS140 - elektrikli

ULUSAL BOR ARAŞTIRMA ENSTİTÜSÜ BAŞKANI

Lamella Tekniği Kullanım Nedenleri

Kimyasal Metalürji (II) (MET312)


Organize Sanayi Bölgesi EMKO Sanayi Sitesi D:4 Blok No:4 Eskişehir/TÜRKİYE

Çevreci motorlar için 10 adım

NİSAN 2017 ÜLKESEL BUĞDAY GELİŞİM RAPORU

TEK KADEMELİ - FIRIN TİPİ - DOĞALGAZ BRÜLÖRLERİ One Stage Gas Burners - For Ovens

Temiz Teknoloji. Giriş

FİGEN YARICI Nuh Çimento Sanayi A.ş. Yönetim Destek Uzman Yard

MALZEMELERİN GERİ KAZANIMI

Konveyörlü Tip WTCS250 - elektrikli

Silikaca zengin, volkanik bir kayaç olan perlitin sanayide kullanımı, 40 yıl

BÖLÜM 3 SOĞUTMA YÜKÜ HESAPLAMALARI

ve 20 Tekne Kapasiteli Yüzer İskele

GÜNEŞ ENERJĐSĐ IV. BÖLÜM. Prof. Dr. Olcay KINCAY

ISIDAÇ 40. karo. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

Hakkımızda ECOFİLO KİMDİR? Değerlerimiz

1-Kömür Kazanları : Yakma havası emilmesi kazandaki, bağlantı kanallarındaki ve bacadaki dirençlerin karşılanması baca çekişi ile gerçekleşir.

Şirketin kuruluşundan bugüne kadar geçirdiği evreler ve yurtdışı ve yurtiçinde gerçekleştirilen yatırımlar

Yatırım Teklifi. Çok Amaçlı Profesyonel Akıllı Cam Üretimi: Proje:

5 kilolitre=..lt. 100 desilitre=.dekalitre. 150 gram=..dag g= mg. 0,2 ton =..gram. 20 dam =.m. 2 km =.cm. 3,5 h = dakika. 20 m 3 =.

NİTELİKLİ CAMLAR ve ENERJİ TASARRUFLU CAMLARIN ISI YALITIMINA ETKİSİ

LÜLEBURGAZDAKİ BİNA DIŞ DUVARLARI İÇİN OPTİMUM YALITIM KALINLIĞININ BELİRLENMESİ VE MALİYET ANALİZİ

Hakkımızda ECOFİLO BİLGİ TEKNOLOJİLERİ KİMDİR? Değerlerimiz

İsmail KARTAL. Bölge Müdürü

Ocak Haziran Dönemi Kurumsal Mali Durum ve Beklentiler Raporu 2015

ISIDAÇ 40. refrakter. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

GRAFİK 1 : ÜRETİM ENDEKSİNDEKİ GELİŞMELER (Yıllık Ortalama) (1997=100) Endeks 160,0 140,0 120,0 100,0 80,0 60,0 40,0 20,0. İmalat Sanayii

SÜPER BEYAZ. prekast. Yüksek performanslı beyaz çimento!

ENDÜSTRİYEL FIRINLARDA ENERJİ ETÜDÜ ÇALIŞMASI. Abdulkadir Özdabak Enerji Yöneticisi(EİEİ/JICA)

KFC DİK TİP KLİMA SANTRALLERİ. İklimlendirme Sistemleri.

KAZANLARDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ

Konveyörlü Tip WTCS90 - elektrikli

SANAYİ FIRINLARININ MEVCUT DURUMU ve YENİ TEKNOLOJİLER III. ENERJİ VERİMLİLİĞİ KONGRESİ 01 NİSAN Duran ÖNDER Makine Yüksek Mühendisi

ISIDAÇ 40. yapı kimyasalları. Özel ürünleriniz için özel bir çimento!

BUĞDAY PİYASALARI ve TMO

Kritik Unsurlar: Tarama Mesafesi Tarama Açısı Nokta Büyüklüğü Tarama Alanının Görüşe Açıklığı

Hüsnü SÜTLÜPINAR - Süreyya GİRİŞMEN

T.C. KIRIKKALE VALİLİĞİ İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ ARALIK 2013 KIRSAL KALKINMA YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ PROGRAMI

Araştırma ve Teknolojik Geliştirme Başkanlığı Bilim ve Teknoloji Merkezi. Şişecam Kurumsal Araştırma ve Teknolojik Geliştirme

CAM AMBALAJDA. Cüneyt Kumru. Anadolu Cam Sanayii A.Ş. Topkapı Fabrikası

YOĞUNLUK : minimum kg/m3. ISI İLETKENLİK : 0,028W/Mk SU EMME : % 0,1 SU BUHARI DİFÜZYON DİRENCİ : YANGIN SINIFI : B1 (TS 11989)

YAŞ KALIPLAMA KUMUNUN OPTİMİZASYONU VE STANDARTLAŞTIRILMASI

EPİAŞ ELEKTRİK PİYASASI 2015 YILI ÖZET BİLGİLER RAPORU Gün Öncesi Piyasa Takas Fiyatı

ö ç Ö ğ Ş ö ç İ ç Ğ İ İ Ç

ATMOSFER KONTROLLÜ VAKUM FIRINLARINDA ISIL İŞLEM ve JET REVİZYON MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ UYGULAMALARI

508 HİDROLOJİ ÖDEV #1

ş Ş Ş ş ş ş ç ş ç ş Ş ş ö ş Ş Ş ö ş ş ş ç ş ş ç ç Ç ş Ş Ş ş ş ş ş ş ö ş ş Ç Ş Ş ş ş Ş ş Ş ş ş ş ç ş ş ş ç ş ş ç ş ö ş ö ş ş ç ç ö ç Ç ş ş Ş ç ş ş ş ş

DOĞAL MATERYALLER TAŞ

Su seviyesi = ha Qin Kum dolu sütun Su seviyesi = h Qout

Bilgisayar Destekli Kondenstop Kontrol Sistemi Dr. Trap

NUR KĐREÇ SAN. TĐC. VE PAZ. LTD. ŞTĐ. Çeşitli Atıkların Kireç Fırınlarında Yakıt Olarak Değerlendirilmesi

5/3/2017. Verilenler: a) TS EN standardından XF1 sınıfı donma-çözülme ve XA3 sınıfı zararlı kimyasallar etkisi için belirlenen kriterler:

GRANUL (KIRIK) BUZ MAKİNASI HİJYENİK TEMİZ SU SOĞUTMA CİHAZI SU SOĞUTMA (CHİLLER) CİHAZLARI SOĞUK HAVA DEPOLARI KALIP BUZ MAKİNASI

Deneyin Adı: Isı Geri Kazanımlı, Sıcaklığı Oransal Olarak Kontrol Edilen Sıcak Hava Üretim Sistemi

Transkript:

26 THROAT'LU FIRINLARDA TABAN BARAJI UYGULAMASININ CAM KALİTESİNE ETKİSİ Tuncer AKMAN Çayırova Cam Sanayii A.Ş. Zeynep ELTUTAR Türkiye Şişe ve Cam Fab. A.Ş. Araştırma Müdürlüğü ÖZET Çayırova Cam Sanayii A.Ş. 4 nomû fırınında geçen kampanya döneminde yaşanan yoğun habbe sürekli bir kalite problemi yaratmıştır. Kampanya boyunca ortalama 150.000 adet/m^ seviyesinde seyreden habbe sayısı kampanya sonunda 350.000 adet/m^ değerlerine ulaşmıştır. Yeni kampanya döneminde habbe problemini gidererek cam kalitesini iyileştirmek amacıyla mevcut bubbier sistemine baraj ilavesi ile firm tasanmınm geliştirilmesi öngörülmüştür. Bu doğrultuda Araştırma Müdürlüğünde 4 nomu fınnm fiziksel modeli ile bir çalışma yapılarak barajin getirilerinin neler olacağı incelenmiştir. Soğuk tamiri sırasmda fırmda mevcut bubbier sistemine cam derinliğinin % 44*ü yüksekliğinde bir baraj ilave edilmiştir. Mart 1990'da başlayan yeni kan^ıanya döneminde habbe sayısı 20.000-30.000 adet/m^ seviyelerine düşmüş ve habbeden kaynaidanan k^te problemi giderilmiştir. 1. GİRİŞ Günümüzde cam sanayiinde artan rekabet koşullan daha kaliteli ve maliyeti daha düşük cam üretme zorunluluğunu getirmektedir. Bu da hammadde, fınn işletme şartlan ve fınn tasanmınm gün geçtikçe daha da iyileştirilmesini gerektirmektedir. Çayırova Cam Sanayii A.Ş. 4 no'lu fınnında geçen kampanya döneminde yoğun habbe nedeni ile kalite problemi yaşanmıştır. Habbe problemi göz önüne alınarak, yeni kampanya döneminde fınn tasanmınm geliştirilmesi öngörülmüştür. Mart 1990*da gerçekleştirilen soğuk tamir sırasında fınndaki mevcut bubbler sistemine ek olarak cam derinliğinin % 44'ü yüksekliğinde uygulanan bir baraj ile fınnda habbeden kajftıaklanan kalite problemi çözümlenmiştir. 2. 4 NO'LU FIRININ TASARIMI Çayırova Cam Sanayii A.Ş. 4 no'lu fınnı rejeneratörlü, arkadan ateşlemeli throatlu, 60 t/g dizayn kapasiteli bir düzcam fınnıdır.

5750 500 27 T L= 7500 mm o o m A. 65L % 76L Şekil 1: Fınn resmi. Mart 1990'da soğuk tamiri bitirilerek yeniden devreye alınmıştır. Tablo Tde soğuk tamir öncesi ve sonrasına ait bazı tasarım kriterleri verilmektedir. Tablo 1. Eski Yeni Dizayn kapasitesi 60 t/g 60 t/g Ergitme alanı 42 m^ 42 m^ Cam derinliği 1125 mm 1125 mm Füzyon kapasitesi not 110 t Yan blok İki parçalı blok Soldier blok Taban yapısı 150 mm taban izolesi 300 mm taban bloğu 200 mm taban izolesi 200 mm taban bloğu 50 mm ersol Toplam kalınlık 450 mm 450 mm Kemer yapısı Baraj konumu - 350 mm ana kemer tuğlası 400 mm ana kemer tuğlası mm Baraj yüksekliği - mm Bubbier konumu 4900 mm 4900 mm

28 3. KALİTE PROBLEMİ Geçen kampanya döneminde sürekliliğini koruyan yüksek habbe cam kalitesini bozan önemli bir problem olmuştur. 6 aylık süreyi içeren grafikte (Şekil 2) görüldüğü gibi ağırlıklı olarak 150.000 adet/m^ mertebesinde seyreden habbe kampanya boyunca bu seviyeyi korumuştur. Kampanya sonuna doğru ise habbe sayısının 350.000 adet/m^ boyutlanna ulaştığı Şekil 3'de görülmektedir. 600 «ao - 400-3G0-300 2SO 300 190 100 90 ao CÜ dîia_ - a o o^a "ÖP % aqtı a a (51 ca O a r->!% a <? a (3, I.NIS.a ts 23 29 «13 20 27 3 10 17 2«TCMB 1S 22 2» S 12 1» 2«2» NİSAN MAYI8 HAZİRAN TEM AOUS-eVU-l 969 Şekil 2: Geçen kampanya döneminde habbe değerleri. Kalite problemi yaratan yüksek habbe miktan renk geçişi dönemlerinde özellikle renksizden bala geçişlerde daha da yoğunlaşarak ticari üretime geçiş süresinin uzamasına neden olmuştur. Yaşanan yoğun habbe problemini gidermek ve habbe nedeniyle uzayan renk geçiş dönemlerini kısaltarak ürün kayıplanm azaltmak amacı ile fınnda mevcut bubbier sistemine ek bir baraj konularak tasarımın geliştirilmesi öngörülmüştür. Baraj uygulaması ile sıcak nokta kararlılığı sağlanmakta, cam kalitesi ve fınn kapasitesinin artıniması mümkün olabilmektedir. Bu doğrultuda bir fiziksel model çalışması yapılarak konulacak bir barajin getirilerinin neler olacağı incelenmiştir.

29 :3«a jau 320 -«xo f a j \, ' a 3B 9Ö rş ^ > S ^ -2 2aa zeo 240 220 2oa»S3, C3 ; lao eo!40 100 ao a ' I a a -, t as 30 40 1/I0/989 ıs 22 29 12 19 2a CbcIM KAfilM loao Şekil 3: Kampanya sonunda habbe değerleri. 4. BARAJIN FİZİKSEL MODEL İLE İNCELENMESİ Araştırma Müdürlüğümüzde 4 numaralı fınnın 1/20 ölçeğinde hazırlanan fiziksel modeli ile, - fınnın mevcut halde bulunan bubbier ile ve - bubbler'a ilave konulması düşünülen baraj ile deneyler yapılmıştır. Bu deneylerle, - cam akım dağılımı ve hızlan, - sıcaklıklar ve - harmanda yapılan bir değişikliğin çekişte, ilk gözlenme süresi belirlenmiş ve elde edilen sonuçlar cam kalitesi ve fınn kapasitesi açısından değerlendirilmiştir. Bubbier ile taban sıcaklıklannın artıniması ve sıcak nokta kararlılığının sağlanması ile harman örtüsü altında akımlann kuvvetlendirilerek harman erimesinin hızlandıniması sağlanmaktadır.bubbier sistemine rağmen fınnda habbe problemi yaşanmasından ötürü sıcak noktayı daha da pekiştirmek ve afinasyonu geliştirmek üzere baraj ilave edilmesi düşünülmüştür.

30 4.1. Bubbier İle Yapılan Deneyler - CY 4 no'lu fmn modelinde cam akımlanna ba^aldıgında (Şekil 4) arka duvardan bubbler'a doğru ilerleyen akımların bubbler'da yükselip yüzeyden ileriye ve geriye dağıldığı görülmektedir. Bubbier döngülerinden kurtulan çekiş akımı ise afinasyon bölgesinde cam seviyesinin 70 cm altindan throat'a doğru ilerlemektedir. Çekiş akımı afinasyon bölgesinde 1.9 m/saat hızla ilerleyerek throat'a ulaşmaktadır. Bu akımlann bir kısmı throat'tan çekilirken bir kısmı da tabandan geri dönerek bubbier döngülerine kapılmaktadır. İİ25 4.9 c_ O 7«5id 8*7 [n 10.7 a) Yandan görünüş. 3.6 / \ / \ ^ \ h T V / / 4.9 m 7.5 m b) Üstten görünüş. Şekil 4: Bubbier deneyi. Üst akımlar. Alt akımlar.

31 - Bu durumda harmanda yapılan bir değişikliğin çekişte ilk belirlenmesi için geçen süre 4,5 saat olarak bulunmuştur. Barajin fırındaki konumu ve yüksekliğinin belirlenmesi amacı ile arkadan ateşlemeli diğer fırinlardaki uygulamalanmız göz önünde bulundurularak bubbler-baraj arası mesafenin 700 mm olmasına karar verilmiştir. Bubbler'dan sonra uygulanacak barajlarda aşınma söz konusu olabileceğinden baraj yüksekliği genellikle cam derinliğinin % 40-50'si civarında tutulmaktadır. Bu çalışmada deneyler % 40 yüksekliğinde bir baraj ilavesi ile yapılmış ve aşağıdaki gözlemler elde edilmiştir. 4.2. Bubbler+Baraj İle Yapılan Deneyler Arka duvar ile bubbier arasındaki bölümdeki genel akım düzeni sadece bubbler ile yapılan incelemedeki düzene benzemektedir (Sekil 5). U25 r <3- a) Yandan görünüş. m 5.7 7,5 m 8.7 m 10.7m 3.6 m -r ^ ^ =F t: =nj 4.9m 5.75tn 7.3 b) Üstten görünüş. Şekil 5: Bubbler+baraj deneyi. Üst akımlar. Alt akımlar.

32 - Bubbler'dan sonra akım döngüsünden çıkan akımlar baraj üstünden geçip, cam seviyesinin 40 cm altından, 1.5 m/saat hızla throat'a çekilmektedir. Throat'tan çekilemeyip, tabandan baraja kadar ulaşan akımlar, baraj yüksekliğince yukan çıkıp tekrar throat'a yönelen ikinci bir döngü oluşturmaktadır. - Harmanda yapılan bir değişikliğin çekişte ilk gözlenme süresi bu deneylerde 5.5 saat olarak bulunmuştur. - Aynca bubbler ve baraj arasındaki cam kütlesinin tamamıyla hareketli olduğu gözlenmiştir. - Bubbler çerçevesinde oluşan döngülerden ileriye doğru çekilen akımlar baraj üstünden fınn eni boyunca yayılarak ilerlemiştir. 4.3. Değerlendirme Araştırma Müdürlüğü'nde fınnm farklı iki durum ile yapılan model çalışmalannda bubbler sistemine ek olarak konulan baraj ile kalitenin gelişeceği belirlenmiştir. Mevcut bubblpr sistemi ile throat'a çekilen akım, cam seviyesinin 70 cm altından çekilirken barajın ilave edilmesi ile Tablo 2'de görüldüğü gibi cam yüzeyine daha yaklaşmış ve 40 cm altından çekilmeye başlamıştır. Aynı zamanda yine afınasyon bölgesinde 1.9 m/saat olan çekiş akımı hızı 1.5 m/saate düşmüştür. Afınasyon bölgesinde akımın cam yüzeyine daha yakın dolayısı ile daha sıcak bölgelerden geçmesi ve bu bölgede yavaşlayarak daha uzun bir süre kalması camın habbeden arınmasını kolaylaştıracak, afınasyonunu iyileştirecektir. Aynca harmanda yapılan bir değişikliğin çekişte ilk gözlenme süresinin sadece bubbler ile 4.5 saatten, bubbler+baraj sistemi ile 5.5 saate çıkması da camın fınnda daha uzun süre kaldığı ve afınasyon için daha fazla süre harcadığını göstermektedir. Tablo 2: Bubbler ve bubbler+bar^j sistemlerinin karşılaştırılması. Hızı m/st Afınasyon bölgesinde çekiş akımı Cam yüzeyine mesafesi cm Harmanda yapılan bir değişikliğin üründe ilk gözlenme süresi (saat) Bubbler 1.9 70 4.5 Bubbler+ baraj 1.5 40 5.5

33 5. FIRINDA BARAJ UYGULAMASININ SONUÇLARI Model çahşmalannda belirlenen sonuçlar doğrultusunda, fırının genel tasarımı aynı tutularak, bubbler'dan 700 mm sonra cam derinliğinin % 44'ü yüksekliğinde bir baraj konulmasına karar verilmiş ve uygulanmıştır. Mart 1990 tarihinde soğuk tamir tamamlanmış, fınn devreye alınmıştır. Yeni kampanyada cam kalitesi izlendiğinde, eski kampanyanın en büyük problemi olan ve genelde 150.000 adet/m^ seviyelerinde giden, kampanya sonunda 350.000 adet/m^ değerlerine ulaşan habbe sayısının büyük ölçüde düştüğü görülmüştür. 400-4:? 200-4 100 -r m O 01 /D1/9BO IRMIR»m Tpnlîmvnmvfifwııııymifwıtmmfiewvnw a OS 01/06/90 ISr 15 ir 34 NI&AN M4YI& HAZı THM AGU-^L 1990 Şekil 6: Yeni kampanyada habbe değerleri. Şekil 6'da görüldüğü gibi yeni kampanya döneminde habbe sayısı 20.000-30.000 adet/m^ civannda seyretmektedir. Her iki kampanyada da, brüt çekiş ve yakıt tüketimlerinin benzer olduğu, cam kırığı oranının %30 mertebesinde bulunduğu renksiz üretim dönemleri seçilerek incelenmiştir. Bu dönemlere ilişkin habbe seviyeleri Şekil 7'de verilmiştir. Barajın afınasyon açısından da önemli bir gelişme sağladığı şekilden de görülmektedir.

34 AOÛ \ s li»o 300-200 - 160 - P o ts} ^y ^ ae / " \ Eski Kampanya ISW / fe. p / \ co sc i;^ 100 - Yem Kampanya «1! âe I I I I I I I I I I I I r'i 'i mimi r'!' i"i' i' i ı ı ı ı ı ı ı i"i ']' '! ı ı i ı ı ı ı ı ı ; 'i' ı ı '. : ; ı : t'th 1 234.S67B9ia ia349e7aseaszs«9«7saci11 234S67a9101!334S8'7ia2{2-C:Z:S«9G'2SZC CkJm KoK.aB T*rr>.AQuB.9D Şekil 7: Eski ve yeni kampanya habbe değerlerinin karşılaştırılması. Brüt çekiş miktarları incelendiğinde ise (Şekil 8) eski kampanyada ortalama 65 t/g seviyesinde olan çekişin yeni kampanyada 70 t/g değerlerinin üstüne çıkabildiği, zaman zaman 75 t/g'e ulaşılabildiği görülmektedir. 7a 73 -t V 1 Yeni Kampanya 70 -t t -i es -\\ 67 î /V' I I "V'. A I «s - ; y 6A -4 fc 63 i 62 61 A w 'i ^ I V t: 'i \ / 7; \ \ = S i,a >i' : «^ k/ i i \l ; P E ' Sp- ı?c 5- I i V ; 3S^: Eski Kampanya y t -j :3A5 7B9io naaaae^aggga^-gggr-gaggcbıi 23 *6 67S9io r33aae7b2t22:z3:csf«:xsa5c Ekim Kas S > Twrr..Aoıjs 9C Şekil 8: Eski ve yeni fmn brüt çekişlerinin karşılaştıniması.

35 Fırında yine baraj ve bubbier sisteminin sıcak nokta kararlılığı sağlama ve harman erimesini kolaylaştırıcı etkileri ve artan afınasyon özelliği ile yüksek çekişlerin mümkün olabildiği görülmektedir. Fınna baraj ilavesi ile afınasyon bölgesinde cam yüzeyine yabn dolayısı ile daha sıcak yerlerden ve daha yavaş ilerleyerek geçen camın afınasyonu gelişmiş, bu da kalite ve çekiş artışını getirmiştir. Barajin erime ve afınasyon, dolayısı ile cam kalitesi üzerindeki etkilerini gösteren bir örnek de Mart 1991 ve Kasım 1991 dönemlerinde yaşanmıştır. 3 numaralı fırında kaynağını harmandaki 5 mm'ye yakın iri feldspat tanelerinin oluşturduğu bir hata, üretimin 17 saat süre ile kınimasına neden olmuştur. Çıplak gözle bakıldığında taş gibi görünen, aslında düğme içindeki birçok habbeden oluşan bu feldspatik hata aynı harmanın beslendiği 4 no'lu fırında ise kalitede bozulmaya neden olmamıştır. Bu olayın yaşandığı dönemde 3 ve 4 no'lu fırınlarda birim alandan çekilen cam miktarı, cam kınğı oranı ve eritme şartlarının benzer olduğu da dikkate alınırsa, 4 no'lu fırında kalitenin bozulmaması barajin sıcak noktayı kuvvetlendirerek, harman erimesini iyileştirmesi ve camın daha iyi afine olmasını sağlaması ile açıklanabilmektedir. Renk geçişlerinin sıkça yaşandığı bir fırın olan 4 no'lu fırındaki eski kampanya döneminde özelikle renksiz camdan bal rengine geçerken yoğun habbe problemi ile karşılaşılmıştır. Renksiz camdan, indirgen olan bal rengi cama geçişlerde camın farklı redoks seviyelerinde olması nedeni ile aşırı habbe ve köpük oluşmaktadır. Rengin belirlenen değişim programı çerçevesinde, istenilen sürede tutturulabilmesine rağmen bu dönemde oluşan aşın habbe nedeniyle ticari üretime geçiş süreleri uzun olmuştur. Tablo 3: Renksiz üretimden bal rengi üretime geçiş. Tarih Geçiş Süresi Çekiş (saat) (ton/gün) Eylül 85 73 67 Şubat 86 99 66 Haziran 87 75 67 Aralık 89 80 61 Eylül 90 73 66 Ağustos 91 49 69 Geçen kampanyada renksizden bal rengi cama geçişlerde, ticari üretime 73 ila 99 saat arasında ulaşılırken (Tablo 3) yeni kampanyada habbe probleminin ortadan kalkması

36 ile bu süre 49 ile 73 saat arasında değişmiştir. Böylece renk geçişlerindeki üretim kaybı önemli ölçüde azalmıştır. Bir ton camın satış fiyatının 2.5 Milyon TL olduğu düşünülürse her renk geçişindeki tasarrufun boyutu ortaya çıkmaktadır. Barajın sıcak nokta kararlılığını sağlama ve camın afinasyonunu iyileştirme yönündeki etkileri ile renk geçişleri sırasında ticari üretime geçişi belirleyici rol oynayan habbe problemi de giderilmiştir. 6. SONUÇ Mart 1990'da fınn tasanmında yapılan geliştirmelerle yenilenen 4. fırında, bir önceki kampanya boyunca kalite problemi yaratan habbe sorunu mevcut bubbier sistemine %44 yüksekliğinde bir baraj ilave edilerek çözülmüştür. Önceki kampanyada genellikle 150.000 adet/m^ civarında seyreden ve kampanya sonuna doğru 350.000 adet/m^'ye ulaşan habbe seviyesi 20.000-30.000 adet/m^ seviyesine düşürülmüştür. Aynı zamanda baraj daha yüksek çekiş seviyelerine ulaşılmasına da imkan vermiştir. Fırında 75 t/g çekiş değerlerine ulaşılması mümkün olmuştur. Bu seviyelerde bile habbe sorun olmamıştır. Baraj ilavesi ile renk geçişlerinin sık olduğu bu fırında, renk geçişleri sırasında yoğunlaşan habbenin neden olduğu üretim kayıpları da azaltılmıştır. 4 notu fınnda yaşanan tecrübelerle, kalite sorunu olan veya kapasite artışı planlanan fınnlarda baraj uygulamasının yararlı olacağı düşünülmektedir. Aynca fınn işletmesinde ortaya çıkan bazı sorunlann üretime yansımaması ve fınn şartlannın kararlılığının sağlanması açısından barajın getirdiği avantajlar da gözönünde bulundurulmalıdır.