MANUAL DOLUM HATTI KOBETSU KAIZENİ

Benzer belgeler
Operasyonel Mükemmellik Sistemi AKSESUAR PAKETLEME ALANINDA VERİMLİLİK ARTIRMA KAİZENİ. Motivasyon&Eğitim&Gelişim

KİLİM MOBİLYA. Yenilikçiler Kaizen Ekibi

ÖNCE-SONRA KAIZEN İÇERİK FORMU (Ek 2)

TBS 5 KUTULAMA PROSESİ ÜRETİM VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMA PROJESİ

ERGONOMİ UYGULAMALARI

ALAÇATI BAŞLIK MODELİNDE SSH MODÜLER ÜRETİM MD.LÜĞÜ ŞİKAYETLERİNİN AZALTILMASI

A3N 10 adım kaizen çalışması. A3N Verimlilik iyileştirme çalışması Senem Kunter

Orta Anadolu Leke Savar Kaizeni

ARÇELİK A.Ş. BUZDOLABI İŞLETMESİ ERGONOMİK RİSK ANALİZİ VE RİSKİN HARİTALANDIRILMASI. Gizem DENİZ

MONTAJ HATLARINDA ÇALIŞMA DURUŞLARININ REBA YÖNTEMİ İLE ANALİZİ VE ERGONOMİK RİSK DEĞERLENDİRMESİ

Konu Seçimi EKİM AYI ARIZALARI PARETO ANALİZİ MEKANİK KOZMETİK MANİFOLD/ SICAK YOLLUK ISITMA/SOĞUTMA HİDROLİK ELEKTRİK DİĞER

SEÇİL KAUÇUK DOĞADAN. O-Ring Kaizen. Yeşil Fırtına

1- KONU SEÇİMİ KONU: BİANCALANİ VE PENTEK MAKİNALARINDA TEMİZLİK SÜRELERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

ÜRETİM DEPARTMANI TAŞIMA MALİYETLERİNİ AZALTMA ÇALIŞMASI. Bulaşık Makinesi Fabrikası, 2015

SEÇİL KAUÇUK AK GIDA. O-Ring Kaizen. Ekibi. Lüleburgaz. Kaizen Ekibi

BUSİAD Ergonomi Paneli Ergonomi Uygulamaları Bosch San.ve Tic. AŞ

D Chair. Kullanım ve Montaj Kılavuzu

Core. Kullanım ve Montaj Kılavuzu

Breeze. Kullanım ve Montaj Kılavuzu

Ergonominin Amacı ve Goodyear Ergonomi Ekip Çalışmaları. Goodyear İzmit İş Güvenliği ve Çevre Bölümü

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi

Yöntemleri Uygulanarak Ergonomik Risk Değerlendirilmeleri

Operasyonel Mükemmellik Sistemi PAKETLEME HATTINDA ÜRETİM VERİMLİLİĞİ ARTTIRMA KAİZENİ. Motivasyon&Eğitim&Gelişim

AERO 21 Küçük ve etkili

«Hava Kompresörlerinde Enerji Tasarrufu Proje Çalışması» «Project Work: Energy Saving in Air Compressors»

Uneo. Kullanım ve Montaj Kılavuzu

Araç kasasına yan dikme montajı. İrsaliye/Fatura çıkarılması. Açık kasalı araçların branda örtümü. Aracın rampadan çıkışı. Müşteriye sevk.

REXAM KALĐTE KAIZEN

REXAM KAĐZEN ÇALIŞMASI

SEÇİL KAUÇUK. Bumerang Kaizen Ekibi

Çalışma Duruşlarının Ergonomik Analizi

Yaprak Yay Tanımı. Yaprak Yay Çeşitleri Konvansiyonel Yaprak Yaylar Parabolik Yaprak Yaylar Multiparabolik Yaprak Yaylar Z Tipi Yaprak Yaylar

SEÇİL KAUÇUK MESA İMALAT. O-Ring Kaizen. Ayışığı Kalite Ekibi Çemberi

OYAK RENAULT ERGONOMİ UYGULAMALARI. DRH / 1740 Département Conditions et Santé de Travail 1

FİCOSA OTOMOTİV. 5N 1K Kalite Çemberi

Genie E. Küçük elektrikli temizleme makinesi 35 cm çalışma genişliği ile 200 m² ve üzeri alanlar için idealdir. Büyük Bölümler İçin Küçük Makineler

5S UYGULAMASI. Cengiz Nurettin İŞLER İBB İSG Uzmanı -MBA

Kiefel Makineleri Kalıp Değişim Süresinin Azaltılması (SMED)

FİCOSA OTOMOTİV. Radyal Kalite Çemberi

Konu Seçimi. Temmuz 2015 Arıza Grafiği. Temmuz Ayı Mekanik Arıza Grafiği. Mekanik Elektrik Kalıp Hidrolik Pnömatik. Kolon Arızaları.

DAMLA SU SAPANCA Preform Verimliliğinin Artırılması Kaizen Ekibi

T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ. Muhammed Furkan KAHRAMAN

FABRİKA ENERJİ MALİYETLERİNİN AZALTILMASI

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI TÜRK A.Ş. ENERJİ KONTROLÜ KAYNAKLI RİSKLERİN SIFIRLANMASI

Çalışma alışma Ergonomisi. Temel Ergonomi İlkeleri

ÇALIŞANLARDA ZORLANMAYA NEDEN OLAN DURUŞLARIN REBA YÖNTEMİ İLE ERGONOMİK ANALİZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ'NE 2006K

Hasar Claimlerini Azaltma GM Depo Operasyonu

Proje Konusu : Dışarı kaynaklı akü firelerinin azaltılması. : Dışarı Firelerinin Azaltılması

Click with the right mouse button on the graphic and choose change picture. Optik Seçme Makinesi Temizlik Süre ve Ergonomi İyileştirilmesi

KÜP ŞEKER MAKİNALARINDA LİDER KURULUŞ

Hedefler. Ergonomi ve MSD MusculoSkeletal Disorder (Kas iskelet sistemi Rahatsızlıkları) tanımlayın Ergonomik risk faktörlerini tanımlayın

Click with the right mouse button on the graphic and choose change picture. Fındık Zar Soyma Operasyonunun İyileştirilmesi

BÜRO ERGONOMİSİ. Bursa Teknik Üniversitesi İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü

OTOPSİ KAİZEN PROJE EKİBİ SUNUMU 21. KALİTE ÇEMBERLERİ PAYLAŞIM KONFERANSI SUNUMU

DEBRİYAJ SAN. VE TİC. A.Ş. İlerlemenin Yolu...

COCA-COLA İÇECEK, İZMİR FABRİKASI ENERJİ YÖNETİMİ

ÇINAR HATTI KAPASİTE ARTIRMA KAİZENİ

Kaizen No: ITE Torque-Plate SMED Çalışması

GÜNLÜK ATÖLYE YÖNETİMİNDE 5S

İHLAS EV ALETLERİ FABRİKASINDA YALIN ÜRETİM VE KAİZEN UYGULAMALARI

Kaizen No: 266. Pres tezgahında gerçekleşen tip değişikliği işlemi sırasında yaşanan iş güvenliği risklerini sıfırlamak.

TEMSA FABRİKALARINDA İŞ ETÜDÜ UYGULAMASI: MONTAJ AKIŞ KARTI (AOS)

Otel Tipi Saç Kurutma Makineleri KATALOG 2017

ERGONOMİK BÜRO DÜZENLEMESİ

TOYOTA YÖNETİM ve ÜRETİM ANLAYIŞI

Otel Tipi Saç Kurutma Makineleri KATALOG 2017

EVYAP. Çözüm Üretim Kalite Çemberi

Me Too. Kullanım ve Montaj Kılavuzu

HİKAYEMİZ. RobCell Robotik Mekatronik Mühendislik Teknolojileri A.Ş

ABR 320 SET LCD li Kablosuz Oda Termostat Kontrolleri

Rakiplerimizle rekabet için daha az enerji tüketimi Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir Dünya

ELLE TAŞIMA İŞLERİ VE ERGONOMİK RİSK DEĞERLENDİRME

BSH Bosch Siemens Ev Aletleri Satisfaction Kaizeni

KOMPAKT ÇÖZÜMLERİ OTOMASYON CONTROLLED BY

BUTİK HAT TASARIM, ÜRETİM ve KURULUMLARI (AGV, ANDON, Poka-Yoke, Manipülatörler destekli)


Uneo Koleksiyonu. Tasarım Martin Ballendat

Modüler Fabrika Makine Hattında Bel Ağrıları Probleminin «Sıfıra» İndirilmesi

Hazır&Giyim&Sanayinde&Kaizen&Uygulaması&Örneği& &Kumaş&Depolama&ve&Stok&Hareketlerinin&Optimizasyonu&

SEÇİL KAUÇUK MESA İMALAT

TEMEL İSG Elle Kaldırma ve Taşıma İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği

Boyahane Yükleme Seviyesinin Arttırılması

CB 212-MEKANÝK SÜPÜRGE KULLANIM KILAVUZU. b y reis

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME. Kalite güvence için uygunsuzluk yönetimi. Görev

CATCRANE. Güçlü tasarım departmanı sayesinde her işletmenin ihtiyaçlarına göre esnek projelerde zorlanmadan sonuca ulaşılabilmektedir.

İ LKER KIYAK 1 25 October 2016

Ergonomik Uzmanı (2008) OHSAS Başdenetçisi (IRCA) Safety Pillar Lideri (WCM)

Me Too Koleksiyonu. Tasarım Nurus D Lab

Elektronik Paketleme makinesi tam otomatik besleme ünitesiyle birlikte, yüksek üretim

Konunun genel amacı Katılımcıların, ergonomi ve iş fizyolojisi konusunda temel kavramları bilmelerini ve işyerinde ergonomik düzenlemeler ve çalışma

Otel Tipi Kettle Ve Saç Kurutma Makinesi Kataloğu -

Torna Hattı Üretim Verimliliğinin Arttırılması Kaizen Sunumu

«Dökümhanelerde Otonom Bakım Uygulamaları»

«Döküm Sektöründe Kalıplama ve Ergitme Bölümlerinde 5S Sistemi Uygulamaları» «5S Applications In Moulding and Melting Shops»

Transkript:

15.05.2018 MANUAL DOLUM HATTI KOBETSU KAIZENİ Site of Izmir

1- KONU SEÇİMİ Çalışmamız manuel dolum hattındaki ergonomik uygunsuzluklarını gidermek üzerinedir. İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Etmeni: Çalışanların aldığı raporlara baktığımızda, paketleme hattındaki personellerin iş sebebiyle yaşadıkları ergonomik rahatsızlardan ötürü diğer istasyonlara göre daha fazla rapor aldıklarını gördük. Verimlilik Etmeni: Fabrikamızda makine ağırlık çalışsak da, paketleme hattımız manuel işçilik ile yürümektedir. Bu durum ortadan kaldırılamaz bir durum olduğu için de manuel çalışan operatörlerin performansı, makinelerin performansına göre daha çok değişiklik göstermektedir. Bu sebeplerden ötürü, çalışanlarımız fiziki koşulları ve üretimin verimliliği için, manuel dolum istasyonunu kendimize iyileştirmeler için en uygun alan olarak seçtik. 2

2- HEDEF BELİRLEME Mevcut durumda bütün hat ergonomi bakımından uygunsuz durumlarda bulunmakta, temel amacımız ise tüm uygunsuzluklar için mutlaka aksiyon alabilmiş olmamızdır. Aksiyonlarımızı uygularken ilk amacımız uygunsuzları yok etmek Yok edemedeğimizi azaltmak Azaltamadıklarımızı da rotasyon ile personel ve iş değişikliği ile değiştirmektir Hedef %50 ergonomik iyileştirme 3

EKİP TANITIMI 3- EKİP OLUŞTURMA EKİP ÜYESİ POZİSYON MENGÜ ÇAĞATAY ÖZER METOT MÜHENDİSİ SERAP DEMİRCİGİL PAKETLEME TAKIM LİDERİ MURAT GÖRAL PAKETLEME TAKIM LİDERİ ASİL TOPOĞLU PAKETLEME OPERATÖRÜ EMİRCAN TEMEL PAKETLEME OPERATÖRÜ 4

4-MEVCUT DURUM ANALİZİ Ergonomik Risk HAT BAŞLANGIÇ ERGONOMİK RİSK PUANI: 80 5

4-MEVCUT DURUM ANALİZİ ERGONOMİK RİSK ANALİZİ TABLOSU 6

5- AKSİYON PLANI HAT İSTASYON VÜCUTTAKİ UYGUNSUZLUK YERİ İLK ŞİDDET Problem AÇILMA TARİHİ ALINACAK AKSİYON Manuel Dolum öncesi montaj masası Omuz 1 Paletten/Arabadan ürün alınması ve tekrar koyulması 09.02.2018 Hattın yeniden dengelenmesi ve iş önceliklerinin belirlenmesi Manuel Dolum öncesi montaj masası Baş 4 Paletten/Arabadan ürün alınması ve tekrar koyulması 09.02.2018 Hattın yeniden dengelenmesi ve iş önceliklerinin belirlenmesi Manuel Dolum öncesi montaj masası Kol 4 Paletten/Arabadan ürün alınması ve tekrar koyulması 09.02.2018 Hattın yeniden dengelenmesi ve iş önceliklerinin belirlenmesi Manuel Dolum öncesi montaj masası Bilek 5 Paletten/Arabadan ürün alınması ve tekrar koyulması 09.02.2018 Hattın yeniden dengelenmesi ve iş önceliklerinin belirlenmesi Manuel Dolum öncesi montaj masası Bel 4 Paletten/Arabadan ürün alınması ve tekrar koyulması 09.02.2018 Hattın yeniden dengelenmesi ve iş önceliklerinin belirlenmesi Manuel Dolum makinası Omuz 2 Rezistans almak için belden bükülerek uzanmak 09.02.2018 Rezistansların daha kolay ulaşılır bir şekilde konumlandırılması Manuel Dolum makinası Baş 2 Rezistans almak için belden bükülerek uzanmak 09.02.2018 Rezistansların daha kolay ulaşılır bir şekilde konumlandırılması Manuel Dolum makinası Kol 2 Rezistans almak için belden bükülerek uzanmak 09.02.2018 Rezistansların daha kolay ulaşılır bir şekilde konumlandırılması Manuel Dolum makinası Bilek 4 Rezistans almak için belden bükülerek uzanmak 09.02.2018 Rezistansların daha kolay ulaşılır bir şekilde konumlandırılması Manuel Dolum makinası Bel 3 Rezistans almak için belden bükülerek uzanmak 09.02.2018 Rezistansların daha kolay ulaşılır bir şekilde konumlandırılması Manuel Doris pim/ Marapi plastik parça montajı Omuz 2 Malzeme almak için belden bükülerek uzanmak 09.02.2018 Malzeme dolabı yeniden tasarlanarak personelin uzanmadan erişebileceği uzaklığa getirilmesi Manuel Doris pim/ Marapi plastik parça montajı Baş 4 Malzeme almak için belden bükülerek uzanmak 09.02.2018 Malzeme dolabı yeniden tasarlanarak personelin uzanmadan erişebileceği uzaklığa getirilmesi Manuel Doris pim/ Marapi plastik parça montajı Kol 2 Malzeme almak için belden bükülerek uzanmak 09.02.2018 Malzeme dolabı yeniden tasarlanarak personelin uzanmadan erişebileceği uzaklığa getirilmesi Manuel Doris pim/ Marapi plastik parça montajı Bilek 4 Malzeme almak için belden bükülerek uzanmak 09.02.2018 Malzeme dolabı yeniden tasarlanarak personelin uzanmadan erişebileceği uzaklığa getirilmesi Manuel Doris pim/ Marapi plastik parça montajı Bel 2 Malzeme almak için belden bükülerek uzanmak 09.02.2018 Malzeme dolabı yeniden tasarlanarak personelin uzanmadan erişebileceği uzaklığa getirilmesi Doris üst aksesuarve kablo kanalı alt parçası / Marapi kablo kanalı, Manuel havlu askısı montajı Omuz 2 Malzeme almak için belden bükülerek uzanmak 09.02.2018 Malzeme dolabı yeniden tasarlanarak personelin uzanmadan erişebileceği uzaklığa getirilmesi Doris üst aksesuarve kablo kanalı alt parçası / Marapi kablo kanalı, Manuel havlu askısı montajı Baş 4 Malzeme almak için belden bükülerek uzanmak 09.02.2018 Malzeme dolabı yeniden tasarlanarak personelin uzanmadan erişebileceği uzaklığa getirilmesi Doris üst aksesuarve kablo kanalı alt parçası / Marapi kablo kanalı, Manuel havlu askısı montajı Kol 4 Malzeme almak için belden bükülerek uzanmak 09.02.2018 Malzeme dolabı yeniden tasarlanarak personelin uzanmadan erişebileceği uzaklığa getirilmesi Doris üst aksesuarve kablo kanalı alt parçası / Marapi kablo kanalı, Manuel havlu askısı montajı Bilek 3 Malzeme almak için belden bükülerek uzanmak 09.02.2018 Malzeme dolabı yeniden tasarlanarak personelin uzanmadan erişebileceği uzaklığa getirilmesi Doris üst aksesuarve kablo kanalı alt parçası / Marapi kablo kanalı, Manuel havlu askısı montajı Bel 4 Malzeme almak için belden bükülerek uzanmak 09.02.2018 Malzeme dolabı yeniden tasarlanarak personelin uzanmadan erişebileceği uzaklığa getirilmesi Manuel Elektronik kutu / kablo kanalı üst parçası montajı Omuz 3 Malzeme almak için 180 derece dönmek 09.02.2018 Avadanlık, trilogic bir dolap ile operatörün önüne, uzanmadan erişebileceği uzaklığa getirilmesi Manuel Elektronik kutu / kablo kanalı üst parçası montajı Kol 3 Malzeme almak için 180 derece dönmek 09.02.2018 Avadanlık, trilogic bir dolap ile operatörün önüne, uzanmadan erişebileceği uzaklığa getirilmesi Manuel Elektronik kutu / kablo kanalı üst parçası montajı Bilek 3 Malzeme almak için 180 derece dönmek 09.02.2018 Avadanlık, trilogic bir dolap ile operatörün önüne, uzanmadan erişebileceği uzaklığa getirilmesi Manuel Elektronik kutu / kablo kanalı üst parçası montajı Bel 3 Malzeme almak için 180 derece dönmek 09.02.2018 Avadanlık, trilogic bir dolap ile operatörün önüne, uzanmadan erişebileceği uzaklığa getirilmesi Manuel Test makinası Bilek 6 Test Operatörünün butona basarken zorlanması 09.02.2018 Butonun basarak değil, ellerin koyularak kullanılacağı düzene geçirmek 7

6- ANALİZ 5 neden analizi için çalışmaya başlayınca henüz ilk neden? Diye soruşumuzda uygunsuzluklar göze çarpmaktadır. Bu problemlerin gözle kolaylıkla görülebildiğini ve çözümün hemen orada olduğunu gösterir. OPERATÖR UYGUNSUZLUK NEDEN 1 1 ÜRÜNE GÖRSEL KONTROL VE MONTAJ YAPMAK İÇİN ÜRÜNÜ MASAYA TAŞIMASI GÖRSEL KONTROL VE MONTAJ YAPILMASI İÇİN 2 REZİSTANSI ALMAK İÇİN BELDEN BÜKÜLMESİ REZİSTANSIN EN GENİŞ ÇALIŞMA ALANININ DIŞINDA OLMASI 3 4 5 MONTAJ İÇİN KULLANILACAK VİDA VE APARATLARI ALMAK İÇİN ÖNE DOĞRU UZANMAK MONTAJ İÇİN KULLANILACAK VİDA VE APARATLARI ALMAK İÇİN ÖNE DOĞRU UZANMAK TEST MAKİNASINI KULLANMAK İÇİN BİLEKTEN BASKI YAPILMASI VİDA VE APARATLARIN EN GENİŞ ÇALIŞMA ALANININ DIŞINDA OLMASI VİDA VE APARATLARIN EN GENİŞ ÇALIŞMA ALANININ DIŞINDA OLMASI TEST MAKİNASINI ÇALIŞTIRMAK İÇİN KULLANILAN BUTONUN SERT OLMASI VE SERT BASILARAK ÇALIŞMASI 6 KARTONLAMA 7 KARTONLAMA ZIMBA MAKİNALARININ OMUZ YÜKSELİĞİNDEN YUKARIDA OLMASI VE ERİŞMEK İÇİN UZANMAK ZIMBA MAKİNALARININ OMUZ YÜKSELİĞİNDEN YUKARIDA OLMASI VE ERİŞMEK İÇİN UZANMAK 8

7- UYGULAMA 1 NOLU OPERATÖRÜN UYGUNSUZLUĞU: Problemin tanımı: Görsel kontrol ve montaj işlemi için ürünün gereksiz olarak taşınması Problemin çözümü: Hat dengeleme çalışması ve montaj işleri önceliği çalışması yapılması İyileştirmenin sonucu: Ürünün ağırlığı: 10 kg Günlük işlem sayısı: 500 Yıllık işlem sayısı: 500x22x12=132.000 Taşınmaktan kurtulunan ağırlık miktarı: 132.000x2x10= 2.640.000 kg 9

7- UYGULAMA 2 NOLU OPERATÖRÜN UYGUNSUZLUĞU: Problemin tanımı: Operatör rezistansı uzanarak almakta ve bu noktada da ergonomik uygunsuzluk ortaya çıkmaktadır. Problemin Çözümü: Trilogic malzeme kullanımı ile rezistanslar için yeni bir alan tanımlanmış ve bu problemin önüne geçilmiştir. İyileştirmenin sonucu: Günlük kullanılan rezistans sayısı: 700 Yıllık kullanılan rezistans sayısı= Yıllık uygunsuz hareket miktarı = 700x22x12= 184,800 10

7- UYGULAMA 3 NOLU OPERATÖRÜN UYGUNSUZLUĞU: 11 Problemin Tanımı: Montajda kullanılacak malzemelerin kol uzunluğundan daha uzakta olması Problemin Çözümü: Dolap yeniden dizayn edildi. Avadanlıklar 25 cm daha yaklaştırıldı. Belden uzanmanın önüne geçildi. İyileştirmenin sonucu: Uygunsuzluğa sebep olan ürünlerin günlük üretim adeti: 500 Ürün başına düşen uygunsuz hareket: 3 Yıllık uygunsuz hareket miktarı = 500x3x22x12=264.000

7- UYGULAMA 4 NOLU OPERATÖRÜN UYGUNSUZLUĞU: Problemin Tanımı: Montajda kullanılacak malzemelerin kol uzunluğundan daha uzakta olması Problemin Çözümü: Dolap yeniden dizayn edildi. Avadanlıklar 25 cm daha yaklaştırıldı. Belden uzanmanın önüne geçildi. İyileştirmenin sonucu: Uygunsuzluğa sebep olan ürünlerin günlük üretim adeti: 500 Ürün başına düşen uygunsuz hareket: 3 Yıllık uygunsuz hareket miktarı = 500x3x22x12=264.000 12

13 7- UYGULAMA 5 NOLU OPERATÖRÜN UYGUNSUZLUĞU: Problemin Tanımı: Test makinasına elle basılarak butonun ittirilmesi ve 45 saniye o pozisyonda kalınması Problemin Çözümü:Daha önceden basarak çalışan buton sadece elin koyulması ile çalışır hale geldi. İyileştirmenin sonucu: Uygunsuzluğa sebep olan ürünlerin günlük üretim adeti: 700 Ürün başına düşen uygunsuz hareket: 1 Yıllık uygunsuz hareket miktarı = 700x1x22x12=184.800

7- UYGULAMA 6-7 NOLU OPERATÖRÜN UYGUNSUZLUĞU: Problemin Tanımı: Omuz seviyesinin üstünde olan zımba makinesinin gün içerisinde kullanımından dolayı oluşan ergonomik uygunsuzluk Problemin Çözümü: Zımba makinalarını koymak için konveyörün altında raf hazırlandı. Zımba makinesi oradan alınıp kullanılmaya başlandı. İyileştirmenin sonucu: Uygunsuzluğa sebep olan ürünlerin günlük üretim adeti: 700 Ürün başına düşen uygunsuz hareket: 1 Yıllık uygunsuz hareket miktarı= 700x4x22x12=739.200 14

8 SONUÇ VE KAZANIMLAR 6-7 NOLU OPERATÖRÜN UYGUNSUZLUĞU: BÖLÜM İSTASYON VÜCUTTAKİ UYGUNSUZLUK YERİ İLK ŞİDDET SON ŞİDDET Paketleme Dolum öncesi montaj masası Omuz 1 0 Paketleme Dolum öncesi montaj masası Baş 4 0 Paketleme Dolum öncesi montaj masası Kol 4 0 Paketleme Dolum öncesi montaj masası Bilek 5 0 Paketleme Dolum öncesi montaj masası Bel 4 0 Paketleme Dolum makinası Omuz 2 1 Paketleme Dolum makinası Baş 2 1 Paketleme Dolum makinası Kol 2 1 Paketleme Dolum makinası Bilek 4 2 Paketleme Dolum makinası Bel 3 1 Paketleme Doris pim/ Marapi plastik parça montajı Omuz 2 1 Paketleme Doris pim/ Marapi plastik parça montajı Baş 4 3 Paketleme Doris pim/ Marapi plastik parça montajı Kol 2 1 Paketleme Doris pim/ Marapi plastik parça montajı Bilek 4 2 Paketleme Doris pim/ Marapi plastik parça montajı Bel 2 1 Paketleme Doris üst aksesuarve kablo kanalı alt parçası / Marapi kablo kanalı, havlu askısı montajı Omuz 2 1 Paketleme Doris üst aksesuarve kablo kanalı alt parçası / Marapi kablo kanalı, havlu askısı montajı Baş 4 2 Paketleme Doris üst aksesuarve kablo kanalı alt parçası / Marapi kablo kanalı, havlu askısı montajı Kol 4 2 Paketleme Doris üst aksesuarve kablo kanalı alt parçası / Marapi kablo kanalı, havlu askısı montajı Bilek 3 3 Paketleme Doris üst aksesuarve kablo kanalı alt parçası / Marapi kablo kanalı, havlu askısı montajı Bel 4 2 Paketleme Elektronik kutu / kablo kanalı üst parçası montajı Omuz 3 1 Paketleme Elektronik kutu / kablo kanalı üst parçası montajı Kol 3 2 Paketleme Elektronik kutu / kablo kanalı üst parçası montajı Bilek 3 2 Paketleme Elektronik kutu / kablo kanalı üst parçası montajı Bel 3 1 Paketleme Test makinası Bilek 6 3 FARK 47 ORAN 59% 15

9- STANDARTLAŞTIRMA / YAYGINLAŞTIRMA 9. STANDARDİZASYON Çalışma yapılan istasyonlarda eski uygulamaların tekrar edebileceği bütün raf, araba, avadanlık vs. malzemeler ya tekrar tasarlanıp değiştirildi ya da yerlerine yeni araçlar temin edilip istasyonlardan çıkarıldı. Buradaki amaç en küçük bir eski uygulamanın bırakılışı, eski alışkanlıkları tekrar canlandırma ihtimali bulundurduğu için, süreç sıfır ihtimal ile yeniden tasarlanıp standartlaştırılmıştır. 10. YAYGINLAŞMA Fabrikamızın geri kalan yerlerinde de uygulanabilecek iyileştirmeler için sahada ergonomi risk tespitleri yapılmış ve benzer durumlar için aksiyonlar alınıp edindiğimiz iyi uygulamaların yaygınlaşması sağlanmıştır. 16

Vaktinizi ayırdığınız için teşekkür ederiz. Site of Izmir