TBS 5 KUTULAMA PROSESİ ÜRETİM VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMA PROJESİ

Benzer belgeler
Konu Seçimi. Temmuz 2015 Arıza Grafiği. Temmuz Ayı Mekanik Arıza Grafiği. Mekanik Elektrik Kalıp Hidrolik Pnömatik. Kolon Arızaları.

DİŞ AÇMA HATTI EKİPMAN ARIZASI AZALTMA KAIZEN SUNUMU

Aykut GÜRKAN Makine Mühendisi

SEÇİL KAUÇUK ERDEMİR. O-Ring Kaizen. Ekibi. Buhar Gücü. KaizenEkibi

Torna Hattı Üretim Verimliliğinin Arttırılması Kaizen Sunumu

Yaprak Yay Tanımı. Yaprak Yay Çeşitleri Konvansiyonel Yaprak Yaylar Parabolik Yaprak Yaylar Multiparabolik Yaprak Yaylar Z Tipi Yaprak Yaylar

Kaizen No: 266. Pres tezgahında gerçekleşen tip değişikliği işlemi sırasında yaşanan iş güvenliği risklerini sıfırlamak.

ALAÇATI BAŞLIK MODELİNDE SSH MODÜLER ÜRETİM MD.LÜĞÜ ŞİKAYETLERİNİN AZALTILMASI

SEÇİL KAUÇUK. Bumerang Kaizen Ekibi

Operasyonel Mükemmellik Sistemi AKSESUAR PAKETLEME ALANINDA VERİMLİLİK ARTIRMA KAİZENİ. Motivasyon&Eğitim&Gelişim

SAC PARÇA ÜRETİM BÖLÜMÜNDE ENERJİ ANALİZÖRLERİYLE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMA AMAÇLI İŞ EMRİ TAKİP, VERİ TOPLAMA ve ANALİZ SİSTEMİ OTOMASYONUNUN KURULMASI

TREX OEE EL KİTABI OEE EL KİTABI. Eğitim Danışmanlık. OTONOM BAKIM POKA YOKE KAIZEN SMED ÖNLEYİCİ OEE BAKIM PROAKTİF BAKIM

KİLİM MOBİLYA. Yenilikçiler Kaizen Ekibi

FİCOSA OTOMOTİV. Radyal Kalite Çemberi

Orta Anadolu Leke Savar Kaizeni

1- KONU SEÇİMİ KONU: BİANCALANİ VE PENTEK MAKİNALARINDA TEMİZLİK SÜRELERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

FABRİKA ENERJİ MALİYETLERİNİN AZALTILMASI

DAMLA SU SAPANCA Preform Verimliliğinin Artırılması Kaizen Ekibi

SEÇİL KAUÇUK AK GIDA. O-Ring Kaizen. Ekibi. Lüleburgaz. Kaizen Ekibi

Kiefel Makineleri Kalıp Değişim Süresinin Azaltılması (SMED)

Boyahane Yükleme Seviyesinin Arttırılması

01 Nisan

EVYAP. Çözüm Üretim Kalite Çemberi

Operasyonel Mükemmellik Sistemi. Ambalaj İçinde Kırık Şikayetlerini Azaltılması. Motivasyon&Eğitim&Gelişim

Click with the right mouse button on the graphic and choose change picture. Fındık Zar Soyma Operasyonunun İyileştirilmesi

%50 AZALTILMASI TÜPRAG EFEMÇUKURU ALTIN MADENİ DOLGU TESİSİ BASMA POMPASININ FLANŞ KAYNAKLI DURUŞLARININ

«Hava Kompresörlerinde Enerji Tasarrufu Proje Çalışması» «Project Work: Energy Saving in Air Compressors»

SEÇİL KAUÇUK MESA İMALAT

FİCOSA OTOMOTİV. 5N 1K Kalite Çemberi

Konu Seçimi EKİM AYI ARIZALARI PARETO ANALİZİ MEKANİK KOZMETİK MANİFOLD/ SICAK YOLLUK ISITMA/SOĞUTMA HİDROLİK ELEKTRİK DİĞER

Click with the right mouse button on the graphic and choose change picture. Optik Seçme Makinesi Temizlik Süre ve Ergonomi İyileştirilmesi

Rakiplerimizle rekabet için daha az enerji tüketimi Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir Dünya

MESA İMALAT. Siyah İnci Kalite Çemberi

MANUAL DOLUM HATTI KOBETSU KAIZENİ

OTOPSİ KAİZEN PROJE EKİBİ SUNUMU 21. KALİTE ÇEMBERLERİ PAYLAŞIM KONFERANSI SUNUMU

ÖNCE-SONRA KAIZEN İÇERİK FORMU (Ek 2)

KAIZEN SUNUMU. Hazırlayan: Hatice Đsak

DENGELİ PROSES SAĞLAMAK

TOPLAM VERİMLİ BAKIMIN EKONOMİK ANALİZİ

Artesis Varlık Yönetim Sistemi. simplifies predictive maintenance

Kaizen No: 259. ITE Torque-Plate Yüzey Tırlama Kalite Problemi

Araç kasasına yan dikme montajı. İrsaliye/Fatura çıkarılması. Açık kasalı araçların branda örtümü. Aracın rampadan çıkışı. Müşteriye sevk.

BSH Bosch Siemens Ev Aletleri Satisfaction Kaizeni

GENEL MOTOR DURUM DEĞERLENDİRME RAPORU

de i im Kaizen Kamil BOLAT

SEÇİL KAUÇUK DOĞADAN. O-Ring Kaizen. Yeşil Fırtına

ÖDÜL PUANLANDIRMA SİSTEMİ TALİMATI

DAMLA SU Robot Ataçman Kaizen Ekibi

Dikiş Prosesinde Makine İşletim Maliyeti Azaltma Ve Hurdaların Düşürülmesi. Hayat Kurtarır Cengizhan ÇIRAK TRS IE&Bakım Lideri

A3N 10 adım kaizen çalışması. A3N Verimlilik iyileştirme çalışması Senem Kunter

Harman Hazırlama Ünitesindeki Toz ve Kir Kaynağını Azaltma Kaizeni

Karbon Fırça Yanma Sorunu TC_11 (Tel Çekme Makinesi)

2017_GB_JAN_09_Just-Do-It 5KM Üretim Adetlerinin Arttırılması

SÜREKLİ İYİLEŞTİRME. Kalite güvence için uygunsuzluk yönetimi. Görev

5S UYGULAMASI. Cengiz Nurettin İŞLER İBB İSG Uzmanı -MBA

SEÇİL KAUÇUK MESA İMALAT. O-Ring Kaizen. Ayışığı Kalite Ekibi Çemberi

ÇINAR HATTI KAPASİTE ARTIRMA KAİZENİ

DEBRİYAJ SAN. VE TİC. A.Ş. İlerlemenin Yolu...

REXAM KALĐTE KAIZEN

JAPO NYA KAIZEN TURU Nisan 2018

Küçük Müdahaleleri Yönetmek, Ciddi Kazaları Önlemek

KALIPTAN DÜŞME KAYNAKLI KAPI HURDALARININ SIFIRLANMASI

PRS BIÇAK KAYNAKLI KOPMA TAKIMI 01/02/2014

Hasar Claimlerini Azaltma GM Depo Operasyonu

Yalın Enstitü.

PROJE NEDEN SEÇİLDİ. Yalın Üretim: Planlama: Kapasite:

Kaizen No: ITE Torque-Plate SMED Çalışması

TEKNOLOJİLER PLASTİK ENJEKSİYON BOYAHANE MONTAJ VİBRASYON-ULTRASONİK KAYNAK KALIP İMALATI AR-GE

TOPLAM VERİMLİ BAKIM 1.GİRİŞ 2.YALIN ÜRETİM

Proje Konusu : Dışarı kaynaklı akü firelerinin azaltılması. : Dışarı Firelerinin Azaltılması

ELEKTROMED. Elektronik Adamlar Kaizen Ekibi

TEK NOKTA EĞİTİMLERİ

ENDÜSTRİ 4.0 YOLUNDA: Geleceği Tasarlamak DENİZ SPORER SEKKİN

TPM VE KAİZEN.

TAHIL DEĞİRMENCİLİĞİNDE MAKİNE VE MEKANİK BAKIM

RÜZGAR ENERJİ SANTRALİ İŞLETME VE BAKIMI

ENERJİ VERİMLİLİĞİ BUĞRA DOĞUKAN CANPOLAT

MAZİ İLE MUZARİ Ankara - 11 Ekim 2012

1. Konu Ram Makinalarında En Ayar Millerinin Yağlama Sürelerinin Azaltılması

MAKİNE ELEMANLARINA GİRİŞ

SEÇİL KAUÇUK MESA İMALAT. O-Ring Kaizen. Tik Tak Kalite Ekibi Çemberi

Medical Park ta Kurumsal Kaynak Yönetimi. Ahmet Usta

SU N U M. 2-3 Aralık MMO Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi - İZMİR.

Altı Sigma Nedir? Uygulayan şirketlere çok belirgin finansal kazançlar sağlamıştır.

TPM ve KURUM İÇİ İYİLEŞTİRME UYGULAMALARI

Önemli KPI Örnekleri

SKF Solution Factory İstanbul, TR

KÜÇÜK DİLMELERDE KESİK KAZALARININ ÖNLENMESİ

FİCOSA OTOMOTİV SEÇİL KAUÇUK. O-Ring Kaizen. Küçük Adımlar. Ekibi. Kalite Çemberi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ. 2.Prototip Test Sonuçları Raporu. Tez Danışmanı: Prof.Dr.

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING)

LUPAMAT YAĞSIZ 40 BAR PET KOMPRESÖRÜ

Endüstriyel Çözümlerimiz

HEMA ENDÜSTRİ. Gündüz Kalite Çemberi

OYAK RENAULT ERGONOMİ UYGULAMALARI. DRH / 1740 Département Conditions et Santé de Travail 1

PROJE NEDİR? MARKALAMA OKUNABİRLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI

Transkript:

TBS 5 KUTULAMA PROSESİ ÜRETİM VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMA PROJESİ

1. Adım: Konu Seçimi MUTLU AKÜ Montaj Bölümü 5.Hat TBS 5 Kutulama Prosesindeki üretim kayıpları ve kalite hatalarının önlenmesi projesi TBS5 Kutulama prosesi bilgileri: Proses cycle time 20 saniye. 2 Operatör çalışmaktadır 3 lü tutucu çenelerle elemanlar taşınmaktadır Toplam 35 adet tutucu çene bulunmaktadır 9 farklı ürün gurubu taşınmaktadır

2. Adım: Hedefin Belirlenmesi TBS 5 Kutulama prosesi üretim verimliliğinin arttırılması Toplam ekipman verimliliğinde kullanılabilirlik süresinin arttırılması Operasyonel performans etkinliğinin arttırılması Kalite hatalarının sıfıra indirilmesi Yedek parça stoğunun azaltılması İşletme sermayesinin daha etkin kullanılması Tutucu çene arıza bakım süresinin sıfırlanması Tüm elemanları tutabilecek çene tasarımının yapılması

3. Adım: Kaizen Ekibi PROJE LİDERİ EKİP ÜYELERİ ENGİN PELİT SEFER ÖZÇELİK SEFA AYDIN METİN İREK ZEKİ SÜTÇÜ UĞUR OKAY MAKİNA RESSAMI FORMEN BAKIMCI BAKIMCI FORMEN HAT OPERATÖRÜ Ekip üyeleri, üretim hattında çalışanlar ve bakım ekibinden seçilmiştir

4. Adım: Mevcut Durum Analizi KUTULAMA EKİPMANI TUTUCU ÇENE SİSTEMLERİ FARKLI MODELLER İÇİN KULLANILAN ELEMAN TUTUCU ÇENE MEKANIZMALARI FARKLI ÖLÇÜLERDEKİ ELEMAN GURUPLARI DAKİKADA 9 ELEMAN GRUBU HATTA BESLENİYOR MEVCUT TUTUCU ÇENELER AÇILI HAREKET YAPARAK ELEMAN TUTUYOR

4. Adım: Mevcut Durum Analizi 35 KUTULAMA EKİPMANI YILLIK SPEC DEĞİŞİM ADETLERİ 30 30 30 32 25 20 22 27 22 24 27 26 15 19 17 19 10 5 0 OCAK ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK YILLIK 295 ADET SPEC DEĞİŞİMİNDE TOPLAM 2950 DAKİKA ÜRETİM DURUŞU YAŞANIYOR

4. Adım: Mevcut Durum Analizi 14 12 10 8 6 4 2 0 13 10 KUTULAMA EKİPMANI YILLIK ARIZA ADETLERİ 10 9 8 8 7 6 6 5 9 11 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 KUTULAMA EKİPMANI YILLIK ARIZA ADETLERİ DAĞILIMI 29 Hidrolik piston arızası 24 Eleman tutucu çene arızası 40 Hidrolik sistem hava yapması 5 3 1 Sensör arızası Pnömatik sistem arızası Redüktör arızası YILLIK 102 ADET ARIZADA 7250 DAKİKA HAT DURUŞU YAŞANMIŞTIR ARIZALAR GENELLİKLE HİDROLİK SİSTEM VE TUTUCU ÇENE KAYNAKLIDIR

4. Adım: Mevcut Durum Analizi YILLIK 295 ADET SPEC DEĞİŞİMİNDE TOPLAM 2950 DAKİKA ÜRETİM DURUŞU GERÇEKLEŞTİ YILLIK 102 ADET ARIZADA 7250 DAKİKA ÜRETİM DURUŞU GERÇEKLEŞTİ YILLIK 102 ADET ARIZANIN 93 ADEDİ TUTUCU ÇENE KAYNAKLIDIR YILLIK 256 ADET TUTUCU ÇENE KAYNAKLI KALİTE HATASI GERÇEKLEŞTİ

4. Adım: Mevcut Durum Analizi

4. Adım: Mevcut Durum Analizi PROBLEMİN TANIMLANMASI Ne: KUTULAMA EKİPMANI VERİMLİLİĞİNİN DÜŞÜK OLMASI Nerede: AKÜ MONTAJ & 5.HAT & TBS5 ÜNİTESİ Ne Zaman: ÜRETİM GERÇEKLEŞİRKEN Nasıl: TUTUCU ÇENELER PLAK GRUPLARINA HASAR VERİYOR Ne kadar: YILLIK 102 ARIZA VE 295 MODEL DEĞİŞİMİNDE Kim: ÜRETİM VE BAKIM ÇALIŞANLARI

5. Adım: Proje Planı GENEL ÇALIŞMA PLANI YAPILACAKLAR Problemin tespiti Takım ekibinin kurulması Genel faaliyet planının hazırlanması Problemin tanımlanması -5N1K Mevcut durum analizi-balık kılçığı Mevcut durum analiz verilerinin toparlanması Hedef belirlenmesi Karşı önlemlerin belirlenmesi İyileştirme faaliyetlerinin belirlenmesi Sonuçların kontrolü Standartlaştırma & yaygınlaştırma DURUM 25 26 27 28 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

6. Adım: Analiz KÖK NEDEN ANALİZİ NO OLASI PROBLEM NEDEN 1 NEDEN 2 NEDEN 3 NEDEN 4 NEDEN 5 1 Üretim duruşları olması Tutucu çene eleman düşürmesi Açılı eleman tutması sonucu kaçırma Tasarım hatası 2 Kalite problemleri Izgara kenarlarında ezilme Tasarım hatası nedeniyle ezilme 3 KUTULAMA MAKİNASI ÜRETİM Hidrolik piston arızası VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI Hidrolik gurubun hava yapması Hortumlarda kaçakların oluşması 4 Tutucu çene problemleri Mekanik sistem problemleri Çeneler çok fazla mekanik parçadan oluşması Tasarımın eski olması 5 Makine ayar süresinin fazla olması Farklı specler için değişim yapılması Farklı tutucu çeneler kullanılması Tutucu çene ayar sistemi olmaması

7. Adım: Uygulama TUTUCU ÇENE TASARIMININ KALİTE PROBLEMLERİ, TUTUCU ÇENE DEĞİŞİMLERİ VE ARIZALARI ORTADAN KALDIRABİLECEK YENİ BİR ÇENE TASARIMININ YAPILACAKTIR BU YENİ ÇENE TASARIMI SAYESİNDE PLAK GRUPLARI HASAR GÖRMEYECEK VE HİDROLİK SİSTEMDEN PNÖMATİK SİSTEME GEÇİŞ YAPILACAKTIR

8. Adım: Sonuç ve Kazanımlar Yıllık 7250 dk. arıza kaynaklı duruş süresini sıfır dakikaya düşürülmesi Yıllık 295 adet imalat değişimi kaynaklı 2950 dakika duruş süresini sıfıra indirildi. Tutucu çene bakımlarından kaynaklı yıllık 120 adam/saatlik kayıp sıfırlanması. Arızalardan kaynaklı 35 adet tutucu çene için harcanan 130 adam/saatlik bakım gücünü 13 adam/saate indirildi Tutucu çene kaynaklı oluşan kalite problemleri engellendi (Plak hamurlarının dökülmesi, Plak tutma noktalarında kırılmalar oluşması, tutucu çenelerin çapraz tutmasından dolayı ızgara eğilme problemi) Hidrolik sistemin arıza giderilmesinde oluşan iş güvenliği riskleri ortadan kaldırıldı Arıza ve imalat değişimi kaynaklı 6420 dakika duruş süresinde %80 verimle çalışıldığında üretilemeyen yaklaşık 25000 akü kaybı sıfıra düşürüldü Yıllık bakım amaçlı kullanılan hidrolik yağ, 20 adet hidrolik piston, 35 adet tutucu çenelerin kullanımı sıfıra indirildi.

8. Adım: Sonuç ve Kazanımlar PROJENİN MALİYETİ PNOMATİK MALZEME MEKANİK MALZEME İŞÇİLİK 26000 TL 2500 TL 2160 TL PROJENİN GETİRİSİ 93600 TL/YIL PROJENİN NET KAZANCI 62940 TL/YIL

9.Adım: Standartlaştırma Standartlaşma için 8 operatöre tek nokta dersi verildi. Operatörlere fabrikanın stratejik hedefleri arasında ki OEE kavramı anlatıldı Üretim işe başlama talimatları güncellendi Kaizen uygulamalarının teşvik edilmesi amacıyla proje ekibine ödül verildi

10.Adım: Yaygınlaştırma YAPILACAKLAR Problemin tespiti DURUM 6. HAT YAYGINLAŞTIRMA PLANI 44 45 46 47 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 Takım ekibinin kurulması Genel faaliyet planının hazırlanması Problemin tanımlanması -5N1K Mevcut durum analizi- Balık kılçığı Mevcut durum analiz verilerinin toparlanması Hedef belirlenmesi Karşı önlemlerin belirlenmesi İyileştirme faaliyetlerinin belirlenmesi Sonuçların kontrolü Standartlaştırma & yaygınlaştırma