MAZİ İLE MUZARİ Ankara - 11 Ekim 2012



Benzer belgeler
WCM - Dünya Klasında Üretim. 7 Haziran 2014

TAM ZAMANINDA ÜRETİM (JUST IN TIME MANUFACTURING)

DEBRİYAJ SAN. VE TİC. A.Ş. İlerlemenin Yolu...

ÖNCE-SONRA KAIZEN İÇERİK FORMU (Ek 2)

THE SKY MODEL CEKETLERDE MONTAJ HATTINDA DEĞER AKIŞ ANALİZİ YAPILARAK OEE İYİLEŞTİRİLMESİ HUGO BOSS TEKSTİL SANAYİ LTD. ŞTİ.

KAİZEN ATÖLYESİ EĞİTİM KATALOĞU. Kaizen Atölyesi 2015

TBS 5 KUTULAMA PROSESİ ÜRETİM VERİMLİLİĞİNİ ARTTIRMA PROJESİ

DAMLA SU LİDERLİK MODELİ

FABRİKA ENERJİ MALİYETLERİNİN AZALTILMASI

SAC PARÇA ÜRETİM BÖLÜMÜNDE ENERJİ ANALİZÖRLERİYLE VERİMLİLİĞİ ARTTIRMA AMAÇLI İŞ EMRİ TAKİP, VERİ TOPLAMA ve ANALİZ SİSTEMİ OTOMASYONUNUN KURULMASI

2017_GB_JAN_09_Just-Do-It 5KM Üretim Adetlerinin Arttırılması

YALIN ÜRETİM MODELİNDE STANDART İŞ. Işıl ÇELEBİ Ekim-2013

Torna Hattı Üretim Verimliliğinin Arttırılması Kaizen Sunumu

Rakiplerimizle rekabet için daha az enerji tüketimi Gelecek kuşaklara yaşanabilir bir Dünya

Click with the right mouse button on the graphic and choose change picture. Optik Seçme Makinesi Temizlik Süre ve Ergonomi İyileştirilmesi

ENDÜSTRİ 4.0 YOLUNDA: Geleceği Tasarlamak DENİZ SPORER SEKKİN

Orta Anadolu Leke Savar Kaizeni

DENGELİ PROSES SAĞLAMAK

HEMA ENDÜSTRİ. Gündüz Kalite Çemberi

Operasyonel Mükemmellik Sistemi AKSESUAR PAKETLEME ALANINDA VERİMLİLİK ARTIRMA KAİZENİ. Motivasyon&Eğitim&Gelişim

Ergonominin Amacı ve Goodyear Ergonomi Ekip Çalışmaları. Goodyear İzmit İş Güvenliği ve Çevre Bölümü

YALIN SİSTEM VE KAZANIMLARI

MİLLİ PRODÜKTİVİTE MERKEZİ Denizli Verimliliği Artırma Projesi

KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARI

de i im Kaizen Kamil BOLAT

Aykut GÜRKAN Makine Mühendisi

KALDER 4. Mükemmellik İçin Sürekli İyileştirme Konferansı. Gökhan Çelikliay. 4 Ekim 2012

1. Kalite kontrolde pazar lideri

PROJE NEDEN SEÇİLDİ. Yalın Üretim: Planlama: Kapasite:

Arçelik A.Ş. de Enerji Verimliliği. Erhan HANGİŞİ Arçelik A.Ş. Enerji Yöneticiliği

DERSIMIZ: MATEMATIK

ÖDÜL PUANLANDIRMA SİSTEMİ TALİMATI

KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ (ISO 9001:2015)

OYAK RENAULT ERGONOMİ UYGULAMALARI. DRH / 1740 Département Conditions et Santé de Travail 1

Berner Türkiye. 27/Mayıs/ 2016; Konya Konferansı Sunumu

TOPLAM VERİMLİ BAKIM 1.GİRİŞ 2.YALIN ÜRETİM

Konfeksiyon Teknolojisi Dersi Uygulama Formu

A3N 10 adım kaizen çalışması. A3N Verimlilik iyileştirme çalışması Senem Kunter

OTOPSİ KAİZEN PROJE EKİBİ SUNUMU 21. KALİTE ÇEMBERLERİ PAYLAŞIM KONFERANSI SUNUMU

Dikiş Prosesinde Makine İşletim Maliyeti Azaltma Ve Hurdaların Düşürülmesi. Hayat Kurtarır Cengizhan ÇIRAK TRS IE&Bakım Lideri

KURUMSAL PERFORMANS YÖNETİMİ UZMANLIK PROGRAMI

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ Bölüm 1 KRİZ YÖNETİMİ 11

ANKARA ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ SİSTEMİ. Dr. Öğr. Üyesi Suna ERTUNÇ Ankara Üniversitesi Kalite Komisyonu Üyesi

KİLİM MOBİLYA. Yenilikçiler Kaizen Ekibi

Hizmet Odaklı Mimariye Dayanan İş Süreçleri Yönetimi Sistemi

TREX OEE EL KİTABI OEE EL KİTABI. Eğitim Danışmanlık. OTONOM BAKIM POKA YOKE KAIZEN SMED ÖNLEYİCİ OEE BAKIM PROAKTİF BAKIM

Uneo Koleksiyonu. Tasarım Martin Ballendat

Bu bildiri 6. Uluslararası Ankiros Döküm kongresinde sunulmuştur. This paper was presented on 6th Ankiros Foundry Congress

Prof.Dr.Nihal ERGİNEL Anadolu Üniversitesi

HİKAYEMİZ. RobCell Robotik Mekatronik Mühendislik Teknolojileri A.Ş

TPM Makine 2008 yılından beri sürekli gelişmeyi hedef alıyor.

SEÇİL KAUÇUK DOĞADAN. O-Ring Kaizen. Yeşil Fırtına

MANUAL DOLUM HATTI KOBETSU KAIZENİ

İçİ İç ndek ndek ler Birinci Kısım GİRİŞ 1. Dijital Devrim Yeni Ekonomi Küreselleşme ve Değişim...35

GÜNDEM. Risk Analizi Yasal Durum Adım Bazlı Risk Analizi Rutin Olmayan İşler için Risk Analizi

Analiz ve Kıyaslama Sistemi

Altı Sigma Nedir? Uygulayan şirketlere çok belirgin finansal kazançlar sağlamıştır.

BUSİAD Ergonomi Paneli Ergonomi Uygulamaları Bosch San.ve Tic. AŞ

ÜRETİM VE OPERASYON TAKİP SİSTEMLERİ

Kurumsal Tanıtım Rehberi

Şirketlerde Liderlik Araştırması Rapor Sunumu 12 Şubat 2015 İnsan Kaynakları Zirvesi. GfK 2015 Şirketlerde Liderlik Araştırması Şubat

Click with the right mouse button on the graphic and choose change picture. Fındık Zar Soyma Operasyonunun İyileştirilmesi

Araç kasasına yan dikme montajı. İrsaliye/Fatura çıkarılması. Açık kasalı araçların branda örtümü. Aracın rampadan çıkışı. Müşteriye sevk.

ROBOTLU HÜCRELERDE YALIN ÜRETİM TEKNİKLERİ KULLANILARAK ROBOT ÇEVRİM ZAMANININ VE VERİMLİLİĞİNİN ARTTIRILMASI

DENİM KONFEKSİYON İHRACATÇILARI URGE PROJESİ TANITIM SUNUMU. AB Projeler Şubesi Ocak 2017

TEKNOSİN KODLAMA VE MARKALAMANIN TEDARIK ZINCIRINDEKI YERI HAKAN GÜNGÖR SATIŞ MÜDÜRÜ.

BORUSAN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VE ARGE A.Ş. BORUSAN GRUBU PROJE YÖNETİM SİSTEMATİĞİ

Klasik Çalışma Modeli

Kaizen No: 266. Pres tezgahında gerçekleşen tip değişikliği işlemi sırasında yaşanan iş güvenliği risklerini sıfırlamak.

Yöntemleri Uygulanarak Ergonomik Risk Değerlendirilmeleri

Merkez Ofis : Up Hill Towers A1 B Blok No:146 TR Ataşehir / Istanbul

Yükseköğretim Kurumlarında İç Kalite Güvence Sistemi ve KİDR in Kalite Güvence Sistemindeki Yeri

KAMU HASTANELERİNDE YALIN YAKLAŞIM VE ÖRNEK UYGULAMALAR. Uz. Dr. Elif GÜLER KAZANCI Tıbbi Hizmetler Başkanı

TEKNOLOJİLER PLASTİK ENJEKSİYON BOYAHANE MONTAJ VİBRASYON-ULTRASONİK KAYNAK KALIP İMALATI AR-GE

, 8. Mavi Yakalılarda İK Yönetimi Zirvesi

Farkındalılık ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi. Uygulama ve başarımın anahtarları

Neden Endüstri Mühendisliği Bölümünde Yapmalısınız?

TEK KAYNAKTAN TÜM HAREKET VE KONTROL TEKNOLOJİLERİ

ARÇELİK A.Ş. BUZDOLABI İŞLETMESİ ERGONOMİK RİSK ANALİZİ VE RİSKİN HARİTALANDIRILMASI. Gizem DENİZ

İş Güvenliği Çalışmalarının Faaliyet Alanları. Tehlikeler, Riskler, Sağlıksız Koşullar, Güvensiz Koşullar,

RİSK TEHDİT FIRSAT KALİTE HEDEFLERİ - DEĞİŞİM. Tehdit ve fırsat nedir? Nasıl değerlendirilir?

ANDON NEDİR ve UYGULAMA ÖRNEKLERİ

Operasyonel Mükemmellik Sistemi PAKETLEME HATTINDA ÜRETİM VERİMLİLİĞİ ARTTIRMA KAİZENİ. Motivasyon&Eğitim&Gelişim

EKED KİTLEME ETİKETLEME SİSTEMİ. Mustafa ŞEKERCİ

Rekabetçi Üretim Yönetimi

SALGI YALPA KAYNAKLI HURDA ORANININ AZALTILMASI (NOSALSA) Hayes Lemmerz Jantaş Jant AŞ

Wintex Konfekiyon Yönetimi Sistemi

HEMA ENDÜSTRİ. Pars Kalite Çemberi

Bir Yıkımdan Doğuşun Hikayesi IV. TÜRKİYE KAMU VE ÖZEL SEKTÖR SATINALMA PROFESYONELLERİ BULUŞMASI. Bir Yıkımdan Doğuşun Hikayesi

1- KONU SEÇİMİ KONU: BİANCALANİ VE PENTEK MAKİNALARINDA TEMİZLİK SÜRELERİNİN İYİLEŞTİRİLMESİ

YALIN UYGULAMALARLA Farkında, Planlı ve Verimli Olmak.

YALIN ÜRETĐMDE KATMA DEĞER VE FOPM ANALĐZĐ

Fırın ve Setüstü Ocakların Gaz Kollektörlerinin gruplandırıldığı atölyedeki iş akışının ve proseslerin iyileştirilmesi.

BİRLİKTE TOPLANTILARI- ÇİMSA

REXAM KAĐZEN ÇALIŞMASI

SEÇİL KAUÇUK AK GIDA. O-Ring Kaizen. Ekibi. Lüleburgaz. Kaizen Ekibi

ROBOT OTOMASYONU SAKARYA ÜNİVERSİTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ KALIPÇILIK TEKNİĞİ DERS NOTU. Doç.Dr. Akın Oğuz KAPTI

KALİTE POLİTİKAMIZ.

Transkript:

MAZİ İLE MUZARİ Ankara - 11 Ekim 2012

HBTR Tarihçe HB Know How Transferi Metot ve Operasyon Standardizasyonu TKY Felsefesi MT Programı Vizyon Misyon Temel Değerler Süreç Yönetim Sistemi Hedeflerle Yönetim ISO 9001-2000 Sertifikasyonu Liderlik Enstitüsü Strateji Zirvesi Yalın Felsefe Özdeğerlendirme 2. Fabrikanın Açılışı HBMS 6 Sigma, TPM Ulusal Kalite Ödülü Nar Ücret Sistemi Üretimde Yalın Uygulamaları Reorganizasyon OPEX Portal HBIM & HBMS Entegrasyonu -2009-2011 NinEX Fabrika 2 Yapılanması BMS IT Sistem Entegrasyonu Süreç Yönetim Sistemi Revizyonu S tandardizasyon O ptimizasyon H armonizasyon

Konu Seçimi Faaliyet Planı Stratejik Odaklar ve Öncelikler Fabrika Faaliyet Planı Hat Faaliyet Planı Kalite Maliyet Teslimat Esneklik Yönetim Stratejik Elementlerimiz

Konu Seçimi İTAK ın Hugo Boss İş Akış Sistemine (HBWF) girilmesi

2012 Şirket Takım Çalışmaları 125 takım, 305 takım çalışması http://www.wordle.net

Mazi ile Muzari 2011 2012 Ara parça ütünün ortadan kaldırılması Ara parça aparat iyileştirmesi Mostra dalgalanma probleminin iyileştirilmesi Brit otomasyon Aramo modeli peto mendil parçası iyileştirmesi Peto pozisyon ve atkı eğrilik problemi Pavese model iç cep kasma ve eğrilik Etiket pozisyon hatalarının iyileştirilmesi 07-125 TİM çalışması Kapak dikimde kesme operasyonunun kaldırılması Biye fazla kullanımının azaltılması Görünmeyen desenlerde peto desen takibi hatasının giderilmesi

MAZİ İLE MUZARİ İTAK Lideri: Ayşen Ürey Ekip Üyeleri: Hande Şenyerli Mustafa Emer Seha Ertekin Güven Efe Burak Baytosun Orhan Aykul HUGO BOSS 8 / 32

Ceket Üretimi 1 ceket kaç bileşenden oluşur? 220-280

Ceket Üretimi Bileşenler segmentleri oluşturur Yaka Omuz Fason ucu Arka Kol Sason Apartura Mostra Yırtmaç

Ceket Üretimi Ve cepler İç cepler Dış cepler Sağ iç cep Peto cep Sol iç cep Sigara cebi Sağ yan cep Sol yan cep

Ceket Üretimi 1 ceket kaç operasyondan oluşur? 140-240 KESİM KESİM SONRASI DİKİM- HAZIRLIK DİKİM- MONTAJ PRES

MAZİ İLE MUZARİ Görünmeyen Desenlerde Peto Desen Takibi Hatasının Giderilmesi HUGO BOSS 13 / 32

İTAK (İyileştirme Takımı) Sistematiği

1. Konu Seçimi Deseni görünmeyen kumaşlarda rapor takibi yapılamadığı için peto desen takibi hatası oluşmaktadır.

1. Konu Seçimi Deseni görünmeyen kumaşlarda rapor takibi yapılamadığı için peto desen takibi hatası oluşmaktadır.

1. Konu Seçimi Hatalı olarak ayrılan ürünler, aynı hücre içerisinde tamir edilmektedir. 1 2 1 3-Tamir

2. Mevcut Durum Analizi KW 01- KW 06 Peto Desen Takibi Hatası Gerçekleşen Hata Oranı : % 100 Hedef Hata Oranı : % 1,8

3. Aktivitelerin Planlanması

4. Verilerin ve Sebeplerin Analizi PROBLEM 1. NĐÇĐN 2. NĐÇĐN 3. NĐÇĐN 4. NĐÇĐN 5. NĐÇĐN FAALĐYET Peto Yerleşim pozisyonu hatalı Kumaş deseni belirsiz Makine ışıklandırması yetersiz Kumaşın dokuması fark edilemiyor Mevcut ışıkta desen görülemiyor Operatörün yerleştirme pozisyonunda görüş mesafesi zayıf Işık açısı deseni görmeyi engelliyor Görüş noktası ile yerleştirme noktası arasında otomatın parçaları var Mevcut ışık açısı desen yansıması için uygun değil Makine tasarımı uygun değil Üstten görüşü sağlayan ekipman tasarlanmalı Işık açısı için çalışmalar yapılmalı

5. İyileştirmeler Denemeler Hedef Görünür, Ergonomik, Düşük maliyetli tasarım Büyüteç Renkli led ışık denemeleri Işıklı Büyüteç Ayna Kamera

5. İyileştirmeler Kamera sistemi ile desenin görünürlüğünün sağlanması

6. Sonuçların Kontrolü Öncesi ( KW 01- KW 06 ) Sonrası ( KW 07- KW 12 ) Normal Artikel Hata Oranı % 0,5 Gerçekleşen Hata Oranı : % 100 Hedef Hata Oranı : % 1,8 İyileştirme Sonrası Hata Oranı : % 0

6. Sonuçların Kontrolü Rapor takibi zor kumaş hata oranı Öncesi 1174527 order 452/452=% 100 Sonrası 1178607 order 0/186=% 0 Kontrol 1193753 order 0/75=% 0

6. Sonuçların Kontrolü Kazançlar Öncesi Bir vardiyada 0,6 operatör kaybı Bir vardiyada 6,4 ceket kaybı Sonrası Rapor takibi görünmeyen kumaşta iyileştirme sonrası tamir adedi 0 a indirildi

6. Sonuçların Kontrolü Diğer Kazançlar Kalite - Kişiye bağımlılığın ortadan kalkması Kesintisiz Akış - Kalite hatası sebebiyle iş akışındaki yavaşlama ve duruşlarda düşüş Araba Sırasına Uyum (FIFO) - Hatalı işle birlikte ayrılan arabaların sebep olduğu segment senkron bozukluklarında azalma Ergonomi - Kamera sistemi ile çizgi takibinin kolaylaştırarak gözlerdeki yorgunluğun azaltılması Lead Time - Tekrar kesim ve tamirlerdeki azalma ile birlikte üretim Lead Time iyileşmesi

7. Standartlaştırma Yapılan iyileştirme tüm ceket hatlarında yayıldı. Hat 1 Pantolon Hat 1 Ceket Hat 2 Ceket Hat 2 Pantolon Hat 3 Pantolon Hat 3 Ceket Hat 4 Ceket Hat 4 Pantolon

7. Standartlaştırma İlgili operatörlere eğitim verildi.

7. Standartlaştırma OPEX Metot El Kitabı güncellendi.

7. Standartlaştırma 7 Mart ta yapılan Fabrika 1 İyi Uygulamalar da sunumu gerçekleştirildi.

Sürekli İyileştirme P l a n l a PUKÖ Kontrol Et Görünmeyen kareliler için ilave kamera çalışması yapıldı, iyileştirme takip ediliyor.